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Thema: outdoor I

Hybrid-Darstellung

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  1. #1
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
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    Wenn zusätzlich, könnte ich den widerstand auch auf der treiberplatine auflöten...
    Ja, könntest Du.

    Was die Spannung angeht. Kannst Du doch messen. Du sagst doch, das dauert etwa eine Sekunde. Messgerät dran und dann Einschalten und beobachten.
    Normal müsstest Du mir einem Oszilloskop messen, dann kannst Du genau sehen, was los ist. Wie hoch die Spannung ist und ob Störungen drauf sind.
    Du kannst auch noch eine Diode zwischen "+" und "-" hängen, als Freilaufdiode, soll zwar nicht notwendig sein...


    Ich würde mal die einfachste Möglichkeit versuchen und eine Gleichrichterdiode in die Plusleitung zu den Motoren reinhängen. Wenn das nichts nützt, eine zweite, gleiche Diode als Freilaufdiode.

    Das Problem könnten auch Einschaltspitzen sein. Ich habe keine Ahnung, wieviel Strom kurzfristig gezogen wird, bei 4 Steppern. Theor., wenn ich an die bis 4A Spitze denke, die als Störung auftreten können, 4*4 sind 16A. Zwar sollen die Elkos hier gegensteuern, aber wer weiß. Und wenn es auch nur 2A sind, dann bist Du schon bei 8A. Wenn das beim Einschalten kurz passiert, bricht die Spannung am Akku ein. Wenn das sehr große Sprünge sind, kann es sein, dass der Spannungsregler vom Arduino das nicht hinbekommt. Dann hast Du so ein Phänomen. Oder, wenn die Störspitzen auf die Versorgung zurück gelangen, könnte auch das auch dazu führen. Noch schlimmer wird es in dem Fall, wenn die Störungen aller 4 Motoren zusammen kommen, das kann ganz heftig werden. Fest steht: beim Einschalten der Versorgungsspannung können die Stepper kurzfristig unter Strom stehen, das habe ich bei meinem Versuchsaufbau nämlich auch so.

    Mehr fällt mir auch nicht ein.



    MfG

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von inka
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    Zitat Zitat von Moppi Beitrag anzeigen
    Ja, könntest Du. (5K zwischen ENABLE und VDD)
    wahrscheinlich ein erfolgserlebnis, kann es noch nicht so beurteilen der Stepper an dem ich den widerstand aufgelötet habe rattert beim einschalten nicht, bewegt sich (natürlich?) aber auch nachher nicht, wenn die FB benutzt wird...
    gruß inka

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
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    Mal eine Bitte: guck mal hier!

    So ein 12V LiPo kostet 12 EUR. Ein Ladegerät hst Du doch. Der bringt bis 50A. Damit kannst Du deinen Roboter testen. Um auszuschließen, dass die Spannung einbricht.

    aber auch nachher nicht, wenn die FB benutzt wird...
    Dann mach aus den 5K , mal 10KOhm. Normalerweise sollte das funktionieren. Nimm mal bitte ein Messgerät, lege den ENABLE-Pin auf Masse (GND) - den Widerstand zwischen dem Pin und +5V drin lassen, und messe mal, an dem Pin die Spannung (nicht vergessen dabei den Ausgang des Arduino abzuklemmen). Dort müssen dann 0V anliegen. Ebenfalls, wenn der Arduino-Ausgang den Pin auf LOW (das sind beim Arduino 0V) schaltet. Ob der Arduino 0V schaltet, kann auch überprüft werden. Mein UNO machte das jedenfalls so, also der 328P.


    MfG

    - - - Aktualisiert - - -

    Und natürlich auch schauen, dass nach Änderungen immer alles richtig verdrahtet ist. Nicht das Verbindungen vom Arduino zum Treiberboard vergessen wurde.

    - - - Aktualisiert - - -

    wahrscheinlich ein erfolgserlebnis
    Jedenfalls war der Gedanke richtig.
    Aber besser wärs, die Spannung vom Akku zu stabilisieren und zu entstören und genügend Strom zur Verfügung zu haben, beim Einschalten.

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von inka
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    Zitat Zitat von Moppi Beitrag anzeigen
    Mal eine Bitte: guck mal hier!
    muss ich das verstehen?


    Zitat Zitat von Moppi Beitrag anzeigen
    Dann mach aus den 5K , mal 10KOhm. Normalerweise sollte das funktionieren.
    das war's, danke



    Zitat Zitat von Moppi Beitrag anzeigen
    Aber besser wärs, die Spannung vom Akku zu stabilisieren und zu entstören und genügend Strom zur Verfügung zu haben, beim Einschalten.
    das war das mit der diode von +12V zu den motoren, bzw. motortreibern. In der richtung muss sie ja auch leitend sein, denke ich... tut's eine schottky 1N5817? Und reicht eine? Die 12V leitung splittet sich erst später in 4 auf...
    gruß inka

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
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    muss ich das verstehen?
    Ist ein Akku mit 12V und liefert bis 50A Strom. Muss ja nicht lange durchhalten, zum Probieren reicht es aus.
    Oder hast Du was dagegen? - Weiß ja nicht!


    tut's eine schottky 1N5817
    weiß ich nicht, da bin ich zu wenig experte, ich nehme immer Gleichrichterdioden (sowas: https://www.reichelt.de/gleichrichte...?&trstct=pos_6) gibt es auch etwas kleiner, glaub ich. - Aber ja, nimm die. Habe gerade nachgeschaut, was Schottky ist. Diese Dinger nehme ich sonst auch.

    Dann mach aus den 5K , mal 10KOhm. Normalerweise sollte das funktionieren.

    -------------------------------
    das war's, danke
    Funktioniert damit?


    das war das mit der diode von +12V zu den motoren, bzw. motortreibern. In der richtung muss sie ja auch leitend sein, denke ich

    So ist es.



    MfG
    Geändert von Moppi (23.11.2019 um 14:02 Uhr)

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von inka
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    Bild hier   Zitat von Moppi Bild hier  
    Mal eine Bitte: guck mal hier!
    muss ich das verstehen?
    ich meine den link?


    Dann mach aus den 5K , mal 10KOhm. Normalerweise sollte das funktionieren.

    -------------------------------
    das war's, danke
    Funktioniert damit?
    ja, ein kleiner vermutstropfen - der stepper, bei dem ich es mit dem 10K widerstand versuchsweise gemacht habe, steht dauernd unter spannung. Egal was im sketch für den enable-pin angegeben ist, also unabhängig ob HIGH oder LOW. Wie gesagt, wesentlich weniger schlimm, als das rattern...
    Muss jetzt alle vier treiberplatinen mit dem widerstand nachrüsten - melde mich wieder
    gruß inka

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
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    ich meine den link?
    Ach! Ich habe einen Link von Conrad gehabt!


    Hier noch einer: kostet dort 14 EUR bei Conrad zurzeit 12 EUR.



    Wenn das mit dem Widerstand am ENABLE nicht funktioniert, dann lass den weg. Hat keinen Sinn dann.
    Geändert von Moppi (23.11.2019 um 14:22 Uhr)

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