- MultiPlus Wechselrichter Insel und Nulleinspeisung Conrad         
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Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter

Hybrid-Darstellung

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  1. #1
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    Hi Nils,

    Zitat Zitat von jevermeister Beitrag anzeigen
    Harry, hab mich schon gefragt wo du steckst...

    Also ich habe einen Lautsprecher und diese Servo Nick Roll geschichte dran, ich habe die Servos aber nicht angeschlossen und den Lausprecher zwischenzeitlich auch mal abgebaut.

    Ich denke das die olle TriGuide Platine irgendwo ne Macke hat, wenn ich nur wüsste was sowas verursachen kann, das scheinen ja irgendwelche Streinflüsse zu sein, also spräche das für einen der Kondesatoren. aber welcher von den 1000...
    Du weist aber schon ds der ATMega nur ein Jitterfreies Servosignal generiereen kann?

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
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    Hi,
    Du weist aber schon ds der ATMega nur ein Jitterfreies Servosignal generiereen kann?
    ja das weiss ich. DEshalb Nutze ich Willa's Servoansteuerung, dort wird der Reihe nach über Timer1 jeder Servo bedient, aber das ist hier garnicht das Problem:
    Zur Zeit benutze ich nur den Heckservo mit der Originalsoftware.

    Jetzt habe oich gerade mal wieder den Kamera Nick und Rollausgleich probiert und festgestellt dass auch dieser Zittert, somit ist ja klar, das ich ein Problem im Gesamtsystem habe.
    Ich werde mal +- Scopen.

    @chris: Die Komponenten die du auflistest sind doch alle OK, besonders die Regler, ich gehe davon aus, dass Du Willa's I²C Concerter Nutzt oder?

    Die hast Du wahrscheinlich richtig adressiert, aber hast du auch an die Refreshrates gedacht? Vielleicht zu langsam für die regelung oder zu schnell für die Plush Regler?

    Schau mal nach, das war bei meinen ersten HK Reglern das Problem.

    Gruß
    Nils

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
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    Ganz kurz:
    Das ist das Scopeergebnis an 12V

    12V gegen Masse, Coupling:AC Tastkopf 10:1

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_2169.jpg
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    Ich kann jetzt nicht einschätzen ob das normal ist oder nicht? Die Servoroutine sendet dem Servo zum Zeitpunkt des Fotos kontinuierlich Mittelstellung, wenn der Servo bewegt wird ist es mehr(Siehe Video):


    Nils

  4. #4
    Moderator Robotik Visionär Avatar von radbruch
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    "Wer viel misst, misst viel Mist" würde ich mal sagen. Dein Oszi schätzt die Frequenz des "Störsignals" auf 74MHz:

    http://arxiv.org/abs/0704.3088
    http://www.kowoma.de/gps/Signale.htm
    http://de.wikipedia.org/wiki/Global_...Communications

    *lol*
    Bild hier  
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  5. #5
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    Zitat Zitat von Mixer Beitrag anzeigen
    Du weist aber schon ds der ATMega nur ein Jitterfreies Servosignal generiereen kann?
    Bei Assembler ja, bei Bascom nein, grade wenn Mathematiche Aufgaben anstehen habe ich schon oft bemerkt das Bascom schlecht vorhersehbar ist wenn es um zeitkritische Angelegenheiten geht.

    Aber ich glaube nicht das es am Code liegt. Dann hätten alle Probleme damit. Nils hast ja schon die Original FW aufgespielt.

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
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    Hallo,
    nach den diversen Kommentaren zu meinen Messmethoden:
    Was ist denn für gewöhnlich die Ursache für solche Störungen? Masse nicht durchgehend? Spannungseinbruch? Kondensator von 12V zu Masse defekt oder Kondesnator von VCC zur Masse defekt?

    Ich kann mittleweile auch die ESCs und die Elkos ausschliessen, habe ohne ESCs gemessen und neue Drahtelkos verwendet.

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
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    Hallo,

    entschuldigt bitte dass ich hier einen Post nach dem anderen raushaue, ich hab noch eine Messung gemacht:

    Und zwar AC Coupling an der Stromversorgung zum Empfänger:

    Das kommt raus mit dem 40 MHz Empfänger:

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_2174.jpg
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ID:	19237

    Und das mit dem 2,4Ghz Empfänger:

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_2175.jpg
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ID:	19238

    Gruß

    Nils

    ps.: als Entschädigung für das ganze Generve von mir mal was aus der guten alten Zeit als ich noch fliegen konnte:


  8. #8
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
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    Die Signale sehen für die Modis normal aus. Der 40Mhz Empfänger macht wahrscheinlich eine Frequenzmodulation (FM). Was du auf den Oszi siehst ist die wahrscheinlich die Trägerwelle die sich durch verschiedene Ursachen bemerkbar macht. Genauso bei den 2,4Ghz Empfänger, nur der arbeitet mit ein Frequenzshift. Da werden die Knüppelstellungen nicht analog sondern digital übertragen. Und was sich da auf der Leitung zeigt wird das Datenpaket sein.

    Warum misst du denn immer mit 10:1? Du hast doch höchstens 12Volt das sollte jedes Oszi mitmachen.

  9. #9
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
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    Teste mal:

    1. Empfängerakku oder Stabilisiertes 5V Netzteil an das Servo anschließen. Ganz normal, Plus an Plus, Minus an Minus, Minus aber auch an das Triguide anschließen am besten mit einer Krokoklemme an die Kühlfahne vom Spannungsregler für den Controller. PWM Signal vom Triguide an das Signal Kabel vom Servo.
    Triguide mit Strom versorgen und schauen ob das Servo noch zuckt.

    2. Wenn es noch Zuckt, ein Kabel direkt an den Pin 6 vom Arduino und an das Servo anschließen. Akku/Netzteil wie aus Versuch "1" beibehalten.

    3. Zuckt es noch? Servo wieder an das Triguide anstecken. Empfänger mit Empfängerakku/Netzteil mit Strom versorgen. Minus wieder mit Krokoklemme an Kühlfahne von Spannungsregler für das Arduino. PPM Signal vom Empfänger an das Triguide anschließen.

    4. Zuckt es immernoch? Empfänger wieder mit Akku/Netzteil mit Strom versorgen und das PPM Signalkabel direkt an Pin 3 vom arduino anlöten.

    5. Lötstellen vom Pin 3, 4, 5 und 6 überprüfen. Arduino runter nehmen und Wiederstand zwischen diesen Anschlüssen auf der Platine messen. 3 zu 4, 4 zu 5 und 5 zu 6.

    6. Servo direkt an den Empfänger anschließen, Kanal ist egal. Strom bekommt der Empfänger vom Triguide.

    7. Servo wieder an Empfänger aber versorgt wird das ganze von einen Empfängerakku oder Netzteil ohne Triguide (Kontrolltest)

  10. #10
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    @Nils: Ja, ich benutze Willa's I²C Concerter.

    Gruß, Chris

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