Hi Leute,
mein Problem:
Der NPN Transistor schaltet den strom durch, auch wenn die verbindung zum "Signalgeber" gekappt ist
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Hi Leute,
mein Problem:
Der NPN Transistor schaltet den strom durch, auch wenn die verbindung zum "Signalgeber" gekappt ist
Wie wäre es mal mit einem Schaltplan?
Basis auf Masse gelegt?
Viele defekte Transistoren sind leitend. Ohne Plan von der Schaltung ist es schwer mehr zu sagen.
Hallo,
das kann auch durch Leckströme verursacht werden. In dem Fall schließt man einen Widerstand zwischen Basis und Emitter an, damit der Transistor sicher sperrt.
Grüße, Bernhard
ich hab den schaltplan nachgebaut:
http://bildr.org/blog/wp-content/upl...p120-motor.png
Hallo!
Das ist kein Schaltplan, weil der Montageplan zu viel unbekannten Parameter enthält.
So schlecht ist der Plan nicht. Im Prinzip könnte es so auch funktionieren. Hat die Schaltung denn schon mal funktioniert, oder ging es von Anfang an nicht ?
@ xxxmicroxxx
Vermutlich sind die Verbindungen als "lange Antennen" realisiert.
Was passiert wenn Du B direkt auf GND legst, läuft dann der Motor immer noch?
Entweder sind Kollektor und Emitter vertauscht, der Transistor ist defekt oder der Arduino ist nicht richtig programmiert.
Ist das sicher NPN transistor? Anhang 27028
der TIP120 ist ein (NPN)-Dalington bis max. 60V und 5A. und hat auch die weiter oben angesprochenen Ableitwiderstände schon eingebaut ob er hier passend ist kann wegen fehlender Angaben zur Last nur vermutet werden.
in dem Schaltplan ist eine Versorgungsspannung von bis zu 60V angegeben. DieInduktionsspannung des Motors wird über die Freilaufdiode (auch für 5A/60V geeignet?) an die Versorgungsquelle abgeleitet. dabei kann am Kollektor schon 60+0,7V anliegen. vlt schon zuviel?
KK