Hi Nils,
schön zu lesen das du auch wieder die Luft verquirlst.
Ich habe mal ne Frage zwecks der Software „letzte“ Version.
Welche Datei muss ich in der Trigui tauschen damit ich deine Version nutzen kann.
Grüße Sven
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Hi Nils,
schön zu lesen das du auch wieder die Luft verquirlst.
Ich habe mal ne Frage zwecks der Software „letzte“ Version.
Welche Datei muss ich in der Trigui tauschen damit ich deine Version nutzen kann.
Grüße Sven
Du stellst Fragen...Zitat:
Hi Nils,
schön zu lesen das du auch wieder die Luft verquirlst.
Ich habe mal ne Frage zwecks der Software „letzte“ Version.
Welche Datei muss ich in der Trigui tauschen damit ich deine Version nutzen kann.
Grüße Sven
Komm bloss nicht auf die Idee das einfach drauf zu spielen... Öffne die *.bas Datei und schau Dir an was ich verändert habe, der Code ist für mein setup angepasst, wenn Du das einfach so draufspielst, kann es sein, dass einiges nicht funktioniert, oder nicht so wie es soll. zB Nick/Roll Ausgleich und Buzzer.
Ansosnten einfach die *.hex datei in den Ordner von der TriGUI und Firmware update.
Ich weiße allerdings deutlich auf die Gefahren hin!!!!
Hier nochmal Bilder vom Wochenende: Es war rihichtig stürmisch aber trotzdem hovert der da oben wie ne 1 - kein Absturz kein Ärger.
Anhang 19494
Nils
ps.: Wenn ich die Motoren andrehe und dann den Tri schnell nach links kippe und dann wieder richtig schnell wieder nacht rechts drehe, dann bleibt der rechte Motor ab und an einfach stehen, hin und wieder passiert das auch beim start, also bei schnellen Drehzahländerungen. Was ist da nicht richtig? Irgendwas kaputt oder zu schnelles Timing von Steuerung an den ESC?
Hi Nils,
danke für die Info.
Schönes Bild, wo hast du es aufgenommen?
Das mit dem aussetzen der Motor passiert sporadisch auch beim langsam fliegen. Da geht ein Motor manchmal kurz aus. Es passiert aber nicht immer. Aber ich kann drauf warten wenn ich den Tricopter so ca. 20 Meter hochschicke passiert es öfters. Die Leitungen und Stecker habe ich schon ausschließen können ( kurze Verbindungskabel , keine Stecker alles direkt verbunden).
Matthias hat ja geschrieben, dass er dieses Problem auch kennt und die Regler das Problem seien können. Was hast du für Regler jetzt im Einsatz?
Grüße Sven
Moin, das sind die Mystery Pentium 30A (allerdings die billige Variante) die waren beim shredi nie das Problem. Vielleicht ist ja einer kaputt, ich hab schon 7x HK SS bestellt und 4x Turnigy Plus 25A für den neuen quadrocopter.
Das Foto ist während unseres Sommerlagers am Niobe Denkmal auf Fehmarn entstanden.
Nils
Moin...
Dankeschön muss jetz nur noch fliegen...
Also Funke und Empfänger sind neu und jetzt auf 2,4GHz
In der funke sind alle Knüppel und Schalter auf +-150%
Die Platine ist von meinem Tri, der wurde komplett zerlegt.
Richtig, die Regler sind vom MK Shop.
Strom ... muss ich selber erst mal auf der Seite gucken. Wenn ich es finde Gebe ich noch mal Bescheid.
I2C ist drin und über Lötkontakte am Rand verfügbar. Auf der Platine ist dann noch ein Anschluss für PPM Signal und per UART sollen die Regler auch
anzusprechen sein. Die I2C Adresse wird über Lötbrücken eingestell und haben dann die Adressen 52h, 54h, 56h oder 58h. wie bei Willa seinen PPM->I2C Konverter.
Genauso laufen die Regler mit 400KHz im I2c Mode.
Also mal vom Preis abgesehen, bin ich bis jetzt sehr zufrieden mit den Reglern.
So etwas wie Motor ausschalten kenne ich gar nicht bzw. noch nicht da ich noch keine wilden Flugmanöver gemacht habe.
@Nils,
Schönes Foto,
hast das mit der GoPro gemacht?
Habe mich mal am Wochenende in das WiiCopter Projekt eingelesen.
Sieht auch sehr interessant aus. Ich habe ja noch einen Arduino der schon etwas mitgenommen ist (auslöten von Lötstiften)
Vielleicht baue ich mir mal so eine Platine auf um es mal zu testen.
Aber ich glaube nicht das meine Freundin es gut findet, wenn ich Ihren Wii Controler Gedöns zweckentfremde :hand
Hast Du bei Dir original Wii Sensor genommen oder die günstigen vom Nachbau?
Gruß Ingo
Die Fotos sind mit der GoPro HD und Nick Rossausgleich gemacht.Zitat:
@Nils,
Schönes Foto,
hast das mit der GoPro gemacht?
Habe mich mal am Wochenende in das WiiCopter Projekt eingelesen.
Sieht auch sehr interessant aus. Ich habe ja noch einen Arduino der schon etwas mitgenommen ist (auslöten von Lötstiften)
Vielleicht baue ich mir mal so eine Platine auf um es mal zu testen.
Aber ich glaube nicht das meine Freundin es gut findet, wenn ich Ihren Wii Controler Gedöns zweckentfremde :hand
Hast Du bei Dir original Wii Sensor genommen oder die günstigen vom Nachbau?
Gruß Ingo
Ich hab mir bei eBay ein gebrauchtens Original WiiMotion+ bestellt 10€ zzgl Versand. Das Teil geht garantiert auch an den Shreddiquette.
Mit etwas ahnung vom Code kannst Du auch den IMU Cube verwenden.
Nils
Moin,
nach meinem Urlaubs- und Umzugsstress werde ich heut Abend endlich meine benötigten 5x3 3-Blatt-Schrauben zu bestellen. Falls noch jemand etwas von gwsprops.com benötigt bitte schnellstens (bis ca. 22 Uhr) via PN bei mir melden.
@Nils: Ich war wie oben schon geschrieben ein paar Tage im Urlaub und habe daher den Threat ein wenig aus den Augen verloren. Hat sich dein Servozittern mittlerweile gelöst? Oder hast du gelernt mit dem Handycap zu fliegen?
@Willa: Wie stehen die Chancen, dass du eine Hex-File für die DLXm mit integrierter Spektrum-Sattelitenauswertung veröffentlichst? Ich fliege nämlich bisher auch mit dem 1hoch4-Adapter. Es kommt mir zwar nicht aufs Gewicht an aber schöner wäre es alle Male, da ich ohne die Adapterplatine den Satteliten auch mal wieder für meine Flächenflieger verwenden könnte.
So mein Quad macht Fortschritte.
Das Problem lag an einem Falsch montierten Propeller
so wie den aktivierten Roll Gyro reverse.
Jetzt muss ich die Akkus neu laden und die Parameter finden.
Neben bei habe ich ein kleines Motortest Programm geschrieben.
Damit kann man die Motoren jeden Motor an und aus schalten und die Drehzahl hoch und runter regeln.
Gesteuert wird über ein Terminal (HyperTerminal, Putty oder den von Bascom)
Ausgelegt ist das Prog für 4 Motoren die über I2C angesteuert werden.
Für Einsteiger vielleicht sehr hilfreich.
Gruß IngoCode:'Platine+I2c+ESC+Motor Tester by HDM
'Based on William's Thielicke Programm for Shrediquette
'Switch off position : nothing
'Switch acro position : Motors selected with roll stick
'Switch hover position : All 3 Motors
'Leds show switch position
'Values shown via Tx/Rx
'===CHIP SETTINGS===
$regfile = "m328pdef.dat" ' "m168def.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 32
$crystal = 16000000
$baud = 38400
'--Alias's
Led_1 Alias Portd.7
Led_2 Alias Portb.0
Led_3 Alias Portb.1
Led_grn Alias Portb.5
Dim I As Byte
Dim A As Byte
Dim Speed As Byte
Dim Motor1 As Bit
Dim Motor2 As Bit
Dim Motor3 As Bit
Dim Motor4 As Bit
Declare Sub Motor_aus
Declare Sub Motor1
Declare Sub Motor2
Declare Sub Motor3
Declare Sub Motor4
Declare Sub Speedhoch
Declare Sub Speedrunter
'===PORT SETTINGS===
Config Pind.7 = Output 'led 1
Config Pinb.0 = Output 'led 2
Config Pinb.1 = Output 'led 3
Config Pinb.5 = Output 'Arduino LED_grn
Config Scl = Portd.5 'for ESCs
Config Sda = Portd.4
Print "Motortest fuer Brushless Regler die über I2C angesteuert werden"
Print "Tasten 1-4 Motor 1-4 an/aus ---- + und - Speed rauf und runter"
'Startwerte setzen
Beginn:
Speed = 10
Motor1 = 0
Motor2 = 0
Motor3 = 0
Motor4 = 0
For I = 1 To 10
Toggle Led_grn
Waitms 50
Next I
Gosub Status
'alle LEDs Ausschalten
Reset Led_1
Reset Led_2
Reset Led_3
Reset Led_grn
'ASCII Cods für die Tasten
'1 Ascii Code 49 From Serial
'2 ascii Code 50 From Serial
'3 ascii Code 51 From Serial
'4 ascii Code 52 From Serial
'+ Ascii Code 43 From Serial
'- Ascii Code 45 From Serial
Do
'auf Tastendruck reagieren
A = Inkey()
Select Case A
Case 0 : 'nichts tun wenn keine Taste gedrückt wurde
Case 27 : Motor_aus
Case 49 : Motor1
Case 50 : Motor2
Case 51 : Motor3
Case 52 : Motor4
Case 43 : Speedhoch
Case 45 : Speedrunter
Case Else : Print "taste nicht unterstuezt"
End Select
' Motoren Je Nach Zustand Ein Oder Ausschalten
If Motor1 = 1 Then
Set Led_1
I2csend &H52 , Speed
Else
I2csend &H52 , 0
End If
If Motor2 = 1 Then
I2csend &H54 , Speed
Else
I2csend &H54 , 0
End If
If Motor3 = 1 Then
I2csend &H56 , Speed
Else
I2csend &H56 , 0
End If
If Motor4 = 1 Then
I2csend &H58 , Speed
Else
I2csend &H58 , 0
End If
Loop
' Subrotine Um Die Motoren Ein Bzw. Auszuschalten
Sub Motor_aus
Print "Speed auf 0!"
Speed = 0
gosub STATUS
End Sub
Sub Motor1
Toggle Motor1
Toggle Led_1
Gosub Status
End Sub
Sub Motor2
Toggle Motor2
Toggle Led_2
Gosub Status
End Sub
Sub Motor3
Toggle Motor3
Toggle Led_3
Gosub Status
End Sub
Sub Motor4
Toggle Motor4
Toggle Led_grn
Gosub Status
End Sub
Sub Speedhoch
Speed = Speed + 1
If Speed > 200 Then
Speed = 200
End If
Gosub Status
End Sub
Sub Speedrunter
Speed = Speed - 1
If Speed <= 0 Or Speed > 210 Then
Speed = 0
End If
Gosub Status
End Sub
Status:
Print ""
Print "Motro 1 = " ; Motor1 ; " Motro 2 = " ; Motor2 ; " Motro 3 = " ; Motor3 ; " Motro 4 = " ; Motor4 ; " Speed = " ; Speed
Return
hallo zusammen
mein tri fliegt jetzt wunderbar.
einzig beim schnellstart kommt er in eine enorme seitenlage und driftet nach rechts ab.
woran könnte das liegen?
thanks, killu
Nicht ejder ESC und ejder Motor sind von gleich guter Quali, Du musst bedenken, daß ein Motor ganz schön was leisten muss wenn er binnen sekunden von 0% auf 100% hochdrehen muss, da reichen kleine unterscheide in den Wicklungen und es passiert sowas. Wenn Du es weisst, dann kompensiere es, meiner hatte das mal mit dem Heckmotor.
Übrigens: noch geileres startmanöver: Acro einschalten und in standgas gehen ,dann 45° von dir weg halten, vollgas geben und loslassen :).
Das sieht mal richtig cool aus.
Ich habe meine ersten FPV Flüge hinter mir, macht total Spaß meine Katze durch das unterholz zu jagen ;-)
Nils
danke für die Antwort
dh verändern kann man es nicht einfach kompensieren..
hätte den tri eigentlich auch für fpv ausgerüstet doch die fatsharks streiken gerade :(
killu
@Willa: Du hast geschrieben, dass du den Bolzen auf Spektrum 2,4GHz umgerüstet hast. Fliegst du damit noch immer FPV?
@Jevermeister: Hab mir grad in deinem Blog den Umbau auf die neue Elektronik angesehen: Was kostet das Komplettpaket? Ich will mir nämlich als nächstes ne große DLX bauen und benötige dafür entsprechend neue Elektronik. Und hast du den CFK-Rahmen selbst gefräst? Ich bräuchte demnächst nämlich auch ein paar Teile ^^
Moin,
Da es hier um Willa's Copter geht möchte ich zu den Einzelheiten meines Copters hier nichts sagen, das gehört sich nicht. Schreib mir lieber ne PM diesbezüglich.Zitat:
@Jevermeister: Hab mir grad in deinem Blog den Umbau auf die neue Elektronik angesehen: Was kostet das Komplettpaket? Ich will mir nämlich als nächstes ne große DLX bauen und benötige dafür entsprechend neue Elektronik. Und hast du den CFK-Rahmen selbst gefräst? Ich bräuchte demnächst nämlich auch ein paar Teile ^^
Den Rahmen habe ich mir mal von Ewald fräsen lassen und mit selbstgemachten Teilen ergänzt. Ich selber habe leider keine Fräse :-/
Nils
also ich kann es fast nicht kompensieren und es passiert auch bei einer schuberhöhung auf 2m höhe also kann es kaum den bodeneffekt sein.
Meine Meinung dazu kennst Du, wenn Du allerdings ganz sicher gehen willst, dann tausch die Motoren und/oder die ESCs von links nach rechts, wenn meine Theorie stimmt, dann sollte das "problem" mitwandern.
Nils
ps.: vielleicht auch eine ungleichmäßige Gewichtsverteilung oder Aerodynamisch was im Weg...
Mach dir ne Liste: Einfachste Punkte zuerst und dann abarbeiten, mach ich seit meiner Odyssee mit dem Parkinsonservo immer so...
Hallo Sven,
Also die Holgerregler machen laut angaben von MK "durch leistungsstarke MOSFETs sind 12A Dauer und 25A Spitzenlast möglich."
Die I2C Adresse setzt man durch Lötbrücken (hatte ich glaube ich schon mal geschrieben)
Also die Roxxy ziehen 4-9A max. 10A (für max. 10sec) angaben laut MK Shop.
Hoffe es hilft Dir weiter.
Gruß Ingo
Hallo Allerseits,
mir ist gestern etwas echt blödes passiert und zwar ist mir meine Trigui Mini Platine abgebrannt bzw. angebrannt :(
Undzwar hab ich gestern zum ersten mal 12V an die Platine angeschlossen.
Der Strom kam von einem Akkuladegerät(ich weiss nicht ob das etwas aus macht?)
Das Ladegerät liefert 12,6V (Nachgemessen :)) und 4,5A.
Abgebrannt ist eig. auch nur der Kondensator C10 im Schaltplan und der hat dann noch ein paar andere Teile mit angebrannt.
Hier mal ein paar Fotos:
Anhang 19597
Anhang 19598
Jetzt ist meine Frage wie konnte das passieren? Ich kenne mich relativ gut mit Elektrotechnik aus aber halt nur relativ ^^.
Was mir aufgefallen ist (nach dem Brand) in dem Schaltplan stehen 2x 7805 (liefert 5V) als Spannungsregler. Auf dem Bild Soldering Overview stehen allerdings 1x 7805 und 1x 7806(liefert 6V). Ich habe 2x 7806 verbaut .... (weil ich nicht drauf geachtet hatte).
Kann das der Grund für das Abbrennen sein?
Oder liegt das doch eher an der Stromquelle?
Ich hatte auch schonmal einen alten Akku an die Platine angeschlossen (ca. 8V) da ist nix passiert.
Also ich hoffe Ihr könnt mir helfen :)
Gruß,
Osiron
Keiner eine Idee? :(
Ich bin nochmal alles durchgegangen und kann keinen Fehler sehen, zumal der Kondensator ja direkt 12V abbekommt und laut Reichelt 20V abkann.
Gruß,
Osiron
Schwer zu sagen... Willa's Platine ist Fehelrfrei ich plädiere auf einen Lötfehler, wegen 1V zuviel brennt eigentlich nixx. Und wenn dann nur wenn zuviel strom fließt, vielleicht liefer das Ladegerät kosntant soviel strom? Das wäre dann in der Tat etwas viel ;-)
Falls Du ne neue fertige Platine brauchst...
Nils
Moin,
an 2x 7806 kanns kaum liegen.
Ist das ein Kondensator mit Polung? also vielleicht falschrum eingelötet?
Ansonsten hätte ich die Stromquelle in Verdacht. Ka was für ein Ladegerät du da hast. Aber ein Ladegerät stellt ja nicht einfach 12V zur Verfügung sondern enthält noch bischel mehr Elektronik die keine Ahnung was macht wenn sie nicht an den geeigneten Akku-Typ angeschlossen ist.
Hi,
FYI: mein blog ist jetzt unter einer neuen Adresse, für alle die die noch die Software haben wollen:
www.ncopters.blogspot.com
Die alte Adresse konnte sich kein A*sch merken. ;-)
Nils
Das solltest du unbedingt ändern! der eine 7805 versorgt die Elektronik und den IMU Würfel, bin mir nicht sicher wie lange die eine Überpannung aushalten...Zitat:
Ich habe 2x 7806 verbaut .... (weil ich nicht drauf geachtet hatte).
Ja, ich habe nun eine 5.8GHz Ausrüstung für FPV. Für den IMAV Wettbewerb muss ich die Frequenz umstellen, da dort überall WLAN und 2.4GHz Anlagen laufen. Und ich brauche ein zuverlässiges Kamerabild...Zitat:
Willa: Du hast geschrieben, dass du den Bolzen auf Spektrum 2,4GHz umgerüstet hast. Fliegst du damit noch immer FPV?
Ich habe die Datei mal angehängt. Die ist aber für den BOLT mit Hardware I²C, du müstest das also von Hand umfummeln damit es für den Tri passt. Außerdem kann es gut sein, dass dein Sender nicht zwei Datenpakete sendet, sondern nur eins. Dafür müsstest du den Empfänger mal an ein Terminal anschließen und dir die Daten anschauen.Zitat:
Wie stehen die Chancen, dass du eine Hex-File für die DLXm mit integrierter Spektrum-Sattelitenauswertung veröffentlichst?
Anhang 19667
Damit hat sich meine Frage per PM schon beantwortet ;)
Bahnhof?
Leider habe ich keine Ahnung von Bascom von daher werde ich da selbst nichts dran basteln können. Dann bleib ich halt bei meinem Adapter und kaufe mir nen neuen Satelliten wenn ich denn meine F22 mal wieder fit gemacht habe.
Hallo Willa,
Wie sieht es eigentlich mit dem Fliegen (2,4GHz) und W-Lan aus?
Das sich 2,4 Video und W-Lan nicht vertragen, davon habe ich schon gehört.
Aber stören sich 2,4 RC und W-Lan nicht auch?
Mache mir da mehr sorgen wegen dem Fluggerät als wegen dem W-Lan :eek:
Gruß Ingo
Hi,
2.4GHz Video ist nur so empfindlich weil die Übertragung analog ist. Bei der digitalen 2.4Ghz RC Übertragung gibt es scheinbar einfach keine Störungen. Die hören nur dass was sie hören sollen. Jeder Datenstrom hat scheinbar eine ID.
Jo Danke für die Erläuterung.
Gruß Ingo
@Willa
Welche 5.8GHz Sender-Empfänger-Kombination benutzt du?
Und wie kommst du Indoor damit zurecht ?
Ich nutze diesen Sender:
http://www.immersionsflug.de/58-GHz-...STINGER-Sender
Und diesen Empfänger:
http://www.immersionsflug.de/58-GHz-...A-V-Empfaenger
mit dieser Antenne:
http://www.immersionsflug.de/58-GHz-...ere-Empfehlung
Indoor geht das besser als 2.4GHz, weil WLAN nicht mehr stört. Allerdings ist 5.8GHz auch nochmal etwas empfindlicher gegnüber Gegenständen die in der Funkstrecke stehen.
Moin,
in einer RC-Flight-Control Zeitung gab es mal einen schönen Bericht über 5.8GHz und unter anderem auch ein Test über Videobrillen (Hätte mir mehr erwartet).
Hier mal ein Link wo die Zeitung vorgestellt wird.
http://www.fpv-community.de/comm/for...d.php?tid=3016
Gruß Ingo
Hi,
ich fliege seit einigen wochen auch FPV.
Ich habe einen Kleinen 7" Bildschirm auf einem Stativ, anfangs habe ich immer kurz zum Copter rüber geschaut und war verwirrt, bin öfter irgendwo gegen geflogen, dann hab ich mir einfach viel Platz gesucht und nur auf den Screen geschaut, nach einigen Minuten ging es sehr gut. Jetzt mit der Videobrille von sven kann ich garnixx mehr, ist irgendwie ein ganz neues Gefühl. Das Endete auch in einem Bösen Crash:
http://www.youtube.com/watch?v=KxvfieSDRG0
Ich muss wohl einfach mehr üben. Aber Lustig ist es schon, auch wenn ich es mehr als Möglichkeit zum kontrollierten Filmen sehe. Ich fleige lieber stunts und Action.
Nils
Ich benutze dieselbe Konstellation, jedoch ohne die Größere Antenne.Zitat:
Ich nutze diesen Sender:
http://www.immersionsflug.de/58-GHz-...STINGER-Sender
Und diesen Empfänger:
http://www.immersionsflug.de/58-GHz-...A-V-Empfaenger
mit dieser Antenne:
http://www.immersionsflug.de/58-GHz-...ere-Empfehlung
Indoor geht das besser als 2.4GHz, weil WLAN nicht mehr stört. Allerdings ist 5.8GHz auch nochmal etwas empfindlicher gegnüber Gegenständen die in der Funkstrecke stehen.
Bin jedoch nicht so zufrieden damit, sind doch schon recht viele Störungen drauf.
Ich habe diese Zeitschrift, kann ich nur jedem empfehlen.Zitat:
Moin,
in einer RC-Flight-Control Zeitung gab es mal einen schönen Bericht über 5.8GHz und unter anderem auch ein Test über Videobrillen (Hätte mir mehr erwartet).
Hier mal ein Link wo die Zeitung vorgestellt wird.
http://www.fpv-community.de/comm/for...d.php?tid=3016
Gruß Ingo
Stehen viele interessante Sachen drin.
Es ist schon Wahnsinn was man für eine gute FPV Ausrüstung bezahlen kann XD
Wenn es dann mit Tracking und Diversity losgeht.
moin,
nils warum bist du den so viel rückwärts geflogen? das hätte ja sehr leichte ins auge gehen können! den sehr weit neben dir bist du ja nicht abgestürzt.
hättets doch auf dich zufliegen können. mit FPV ist das ja alles garkein thema.
Ich wollte zurück kommen und hab dann unter der Brille durch auf den Copter gelinst und irgendwie rechts links verwechselt und dann ging alles so schnell.
Ich werd mich beim nächsten mal mitten aufs Feld stellen und dann wieder auf mich zu fliegen üben. MUSS!!!
Nochwas: Euch sit doch sicher das leichte "wobble" bei ordentlich Schub aufgefallen. Hat jemand einen Tipp wie man das schnell wegbekommt? Das ist ja wohl Überkompensation.
Nils
naja ich glaub grade das unter der brille durchlinsen ist der größte fehler den man machen kann!
ich bin ja bislang nur einem ca 5min FPV geflogen und das klappte, trotzdem copter der immer nach hinten flog, super. auch das auf mich/uns zufliegen ging 1A weil amn ja immer aus der sicht des copters steuern muss.
ich fands auch am leichtesten als ich nach vorne flog... keine ahnung warum, aber irgendwie kamm ich dnan besser mit dem copter klar.
auf jedenfall ich FPV fliegen echt spassig. werde ich mir dann auch nochmal zulegen. ich hoffe sobald wie möglich.
In der nächsten Ausgabe von RC-flight-Control kommt ein längerer Artikel über meine Filmerei in Kamerun. Außerdem werde ich in der aktuellen Ausgabe von Modell Aviator ganz kurz als als "Mr. FPV" vorgestellt ;-D
Und dann habe ich noch bei einem Kurzfilmfestival in Bayern den dritten Platz gemacht:
http://shrediquette.blogspot.com/201...-festival.html
War echt sehr nett da!
Beim FPV fliege ich auch immer vorwärts um mich zu orientieren. Dadurch weiß man auch immer was für Gegenstände um einen herum sind, da man ja vorher schon an ihnen vorbei geflogen ist.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Regelparameter abhängig vom Schub sind. Evtl. sollte man bei Vollgas und bei Leerlauf die Parameter verkleinern, also wären die dann eine Funktion des Gas-Sticks.Zitat:
Euch sit doch sicher das leichte "wobble" bei ordentlich Schub aufgefallen.
Bei meinem ersten Testflug war ich auch nicht zufrieden. Ich glaube, dass die AV-Empfangsantenne möglichst weit weg vom RC-Sender sein muss (so min. 2 Meter). Und angeblich auch 2m hoch, das verbessert wohl den Empfang.Zitat:
Bin jedoch nicht so zufrieden damit, sind doch schon recht viele Störungen drauf.
So besser Bammel?
http://www.youtube.com/watch?v=mFU7YpHtOQM
Willa, ich werde mal sehen was ich an Parametern einstellen kann.
Nils
jaaaaaa.... das sieht doch schon gut aus!
ich will net zu viel meckern.. aber ein sanfteres steuern wäre die nächste idee ;) zur not die stick-sensivity runter nehmen, ist dann halt fürs kunstfliegen nicht mehr so geeignet.
die katzenjagt ist ja ganz amüsant :-D beim ersten anflug hättets sie ja aber fast zerschreddert... nanana... ich bin katzenliebhaber ;-)
ansonsten weiter so... vllt kommen wir ja mal dazu nen bisl zusammen ein paar runden zu drehen..
Hi, die stick sensitivity ist seit v1.8 doppelt so hoch, ist aber ganz amüsant, ich muss einfach nur ruhiger lenken lernen. Die Katze schwebte zu keinem Zeitpunkt in Gefahr ;-).
Nils