- LiFePO4 Speicher Test         
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13

Thema: Setp Down Converter wird heiss

  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    05.11.2007
    Beiträge
    1.076

    Setp Down Converter wird heiss

    Anzeige

    Praxistest und DIY Projekte
    Hallo zusammen,

    ich habe mir beim Chinesen des Vertrauens Stepdown Converter besorgt um von 12 Volt auf 5 Volt zu kommen.
    Habe auch schon etliche davon in meinen Hubis für die Beleuchtung verbaut und die funktionieren alle einwandfrei.

    Aus Zeitnot, das dauert ja immer etwas beim Chinesen, habe ich mir bei Segor Electronics einen fast identischen Converter gekauft.
    Zu meinem Erstaunen musste ich feststellen, das der Converter von Segor erheblich warm wurde, sogar ohne Last.
    Die Spannung stimmte, also die Funktionsweise war gegeben.
    Es handelt sich um folgendes Modell:
    https://www.segor.de/#Q=StepDown-Modul(Micro)&M=1

    Der Link funktioniert evtl. nicht zu Segor, egal es handelt sich um das Modul:
    StepDown-Modul (Micro)
    Vin:5..23V Vadj:1..17V
    max 1,8A 11x17mm (MP2307)


    Ein Strommessung zeigte:
    Das Chini Modul zieht im Leerlauf 14mA
    Das Segor Modul zieht im Leerlauf 43mA

    Beide Varianten benutzen den Chip MP2307
    So fing ich an die Bauteile alle einzeln zu vergleichen.
    Aber ehrlich gesagt hab ich da keinen Unterschied gefunden.
    Selbst die Kondis habe ich gemessen.
    Hier war ein Unterschied bei einem Keramikkondensator
    100nF der andere 220nF
    Also habe noch einen 100nF drüber gelötet.
    Das brachte aber nichts.

    Laut Applikationsschaltbild gehört da eine 10 µH Spule rein.
    Auf beiden Modulen steht auf der Spule eine "100" sollte also auch stimmen.
    Da ich nun keinen Rat mehr wusste, und nicht annahm, dass das neu gekaufte Modul von Segor einen defekten Chip drauf hat,
    habe ich letztendlich die Spule vom Segor Modul abgelötet und eine von einem alten Chini Modul drauf gelötet
    und siehe da, nun war alles okay.

    Also habe ich beide Spulen abgelötet und mal gemessen
    Die Chini Spule zeigt 8,7µH
    die Segor Spule zeigt 2,6µH
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10uH.jpg
Hits:	11
Größe:	23,1 KB
ID:	34177

    Nun kommt die Frage, wie kann denn das sein bzw. wie kann die Induktivität derart abweichen ?
    Das ist ja ein neues, unbenutztes Modul von Segor.
    Mechanisch kann da ja nichts kaputt gehen, höchsten ein Drahtabriss, dann würde garnichts mehr funktionieren.
    Wurde die Spule evtl. falsch beschriftet und dann beim Bestücker entsprechend falsch verbaut ?

    Ich habe leider nur ein Modul von Segor, ich werde mir aber Montag mal noch eines besorgen und schauen wie sich dann dieses verhält.

    .. Gedankenpause..

    Mir kam grad noch die Idee, mal ohmisch die Spulen zu messen und da zeigt sich folgendes:
    Chini Spule 132mOhm
    Segor Spule 38mOhm

    Eventuell hat die Spule einen Windungsschluss, das würde auch dafür sprechen, dass die Induktivität runter gegangen ist.
    Rein rechnerisch könnte das hinkommen Faktor ungefär 3,4 bei der Induktivität und dem ohmschen Widerstand.
    Man bekommt die Dinger aber nicht zerstörungsfrei auf, ich habe es grade probiert.

    Siro
    Geändert von Siro (31.05.2019 um 18:31 Uhr)

  2. #2
    Super-Moderator Lebende Robotik Legende Avatar von Manf
    Registriert seit
    30.01.2004
    Ort
    München
    Alter
    71
    Beiträge
    13.051
    Man kommt vielleicht mit einer dynamischen Messung weiter den Windungsschluss von der Vertauschung zu unterscheiden. Bei einem Windungsschluss hat man ja noch einen kurzgeschossenen Teil dabei.

    Zum Thema gleicher Faktor
    bei der halben windungszahl hat man ein viertel der induktivität. Lässt man die hälfte der windungen weg dann hat man den halben widerstand.
    Erst wenn man den raum nutzt und dickeren draht nimmt dann erreicht man bei halber windungszahl ein viertel des widerstands.

    Auf handy geschrieben, etwas in eile
    Geändert von Manf (31.05.2019 um 18:41 Uhr)

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    05.11.2007
    Beiträge
    1.076
    Hallo Manf,
    danke Dir für die Info, ich stutze grade
    bei der halben windungszahl hat man ein viertel der induktivität
    Upps, ich glaube da muss ich nochmal was nachlesen...
    ...
    Ahja, in den Formeln taucht überall N2 also Windungen zum Quadrat auf.

    Siro
    Geändert von Siro (31.05.2019 um 19:38 Uhr)

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von White_Fox
    Registriert seit
    04.10.2011
    Beiträge
    1.473
    Mal zum Segor hingehen und freundlich fragen, die sind ja sehr hilfsbereit.

    Hast du den Chip mal mit einer geringen Last belastet?

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    05.11.2007
    Beiträge
    1.076
    Moin White_Fox,

    ja, belastet hatte ich ihn auch, läuft dann trotzdem sehr ineffektiv.

    Laut Datenblatt tackert er mit 340 KHz
    Ich hab mir das mal angesehen:

    links mit der falschen Induktivität, rechts mit der richtigen.

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DCDC_Falsch.png
Hits:	14
Größe:	52,0 KB
ID:	34178 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DCDC_Richtig.png
Hits:	13
Größe:	47,5 KB
ID:	34179
    Das erklärt vermutlich warum er so warm wird.
    Geändert von Siro (01.06.2019 um 07:27 Uhr)

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von wkrug
    Registriert seit
    17.08.2006
    Ort
    Dietfurt
    Beiträge
    2.187
    Was sagt den das Datenblatt zum MP2307?
    Welche Spulen können da verwendet werden?

    Wenn die Induktivität dermassen abweicht ist die Spule entweder defekt, oder falsch gelabelt!

    Je nach Funktionsweise ist es schon möglich, das hier verschiedene Induktivitäten verwendet werden können.
    Dann muss aber auch die Einschaltzeit bzw. Arbeitsfrequenz des Chips geändert werden ( meistens externe Kondensatoren / Widerstände ).
    Das passt anscheinend bei dem Segor Modul nicht zusammen.
    Dadurch steigt dann der Strom duch die Spule zu schnell an und die geht dann in die Sättigung.
    Der Strom wird dann nur noch durch den Widerstand der Spule begrenzt.
    Die komplette Regelung funktioniert dann zwar irgendwie, aber der Regler arbeitet sehr ineffektiv.

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    07.03.2011
    Beiträge
    1.899
    Ich versuche das mal zusammenzufassen

    1.Drossel, gelabelt mit 10µH, gemessen 8,7µH und 132mΩ

    ok, kann hinkommen, geschuldet von Toleranzen des Bauteils und Qualität des Messgerätes

    2. Drossel, gelabelt mit 10µH, gemessen 2,6µH und 38mΩ

    Wenn andere mit 10µH gelabelte Drosseln gemessen wesentlich beser an die 10µ herankommen, liegts nicht am Messgerät. Die Drossel ist defekt. Falsch gelabelt halte ich für unwahrscheinlich. Ein Automat irrt sich nicht bei der Anzahl der Wicklungen und labelt sie dann falsch, da wäre eine ganze Charge im Eimer und das fällt auf.

    Ich versuche mal eine Erklärung: Es könnte beim Löten passieren: Durch zuviel IR-Strahlung heizt sich die schwarze Drossel stärker auf als die restliche Platine. Dabei schmilzt die Lackisolierung der Wicklung und erzeigt einen Windungsschluß (kleinere Induktivität und Widerstand). Bleibt nur Drossel tauschen und Garantie in Anspruch nehmen.

    MfG Klebwax

    P.S. Wenn meine Erkärung stimmt, hätte auch das Teil aus China schlecht und das Teil von Segor (kommt sicher auch aus China) gut sein können.
    Strom fließt auch durch krumme Drähte !

  8. #8
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    05.11.2007
    Beiträge
    1.076
    Ersteinmal vielen Dank euch Beiden, für die Informationen,

    Ich habe grade bei Segor 2 neue Module gekauft und jetzt kommts, die gehen beide nicht. Ziehen wesentlich zuviel Strom
    Wo nun die Ursache liegt werde ich später genauer erforschen.
    Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich 3 defekte Konverter gekauft habe.
    Ebernsowenig, dass ich zu blöd bin, 2 Drähte anzuschliessen. aber wer weis..

    Ich werde berichten...

    Siro

  9. #9
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von wkrug
    Registriert seit
    17.08.2006
    Ort
    Dietfurt
    Beiträge
    2.187
    So wie das erste Oszillogramm aussieht liegt es tasächlich an der Drossel.
    Guck mal im Datenblatt des Step Down Converters nach "Theory of function".

    Ich vermute, das hier der Strom gemessen wird, der zur Spule fließt, der dann als zu hoch festgestellt wird und dadurch der Treiber abschaltet.
    Dann wird die Drossel entladen, die Ausgangsspannung als zu gering bewertet und der Treiber schaltet wieder ein.
    Da dabei das Timing nicht passt kommt es dann zu den Lücken zwischen den Impulsen.

    Die 5 V Ausgangsspannung müsste dabei ein erhebliches Störsignal überlagert haben, auch schon bei geringer Last.
    Da kommt's dann auf den verwendeten Ausgangsfilter an wie hoch das Störsignal hier ist.

    Wenn auch die Drossel des zweiten defekten Moduls den gleichen Wert wie die des ersten defekten hat ist sie wohl doch falsch gelabelt.
    Eventuell codiert aber auch der Hersteller dieser Drossel nicht die Werte, sondern andere Parameter auf die Drossel.

    Ich würde das Segor auf jeden Fall mal kontaktieren!

    !Edit
    Hab grad mal ins Datenblatt geguckt.
    Der Chip hat eine "Cycle by Cycle Overcurrent Protection" eingebaut, was die Abschaltung erklärt!
    Geändert von wkrug (01.06.2019 um 10:34 Uhr)

  10. #10
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    05.11.2007
    Beiträge
    1.076
    @Klebwax:
    Ich stimme Dir komplett zu.
    Die Spule war eindeutig der Auslöser.
    Falsche Beschriftung ist wohl eher unwahrscheinlich.
    Ein Windungsschluss liegt wohl SEHR nahe.
    Mit der anderen Drossel läuft es ja.
    Vielleicht ist es wirklich durch den Lötprozess passiert.

    @wkrug:
    genau richtig erkannt, das Ausgangssignal hat tatsächlich einen großen Ripple, das hat das Multimeter mir garnicht angezeigt,
    da er über 100 KHz liegt..

    --------
    Nun zu meinen NEUEN vorhin gekauften:
    Eingangsspannung 12,00 Volt
    Ausgangsspannung eingestellt auf 5,04 Volt (Multimeter Anzeige)
    ohne Last
    Stromaufnahme: 80mA steigend auf 120mA, wird gut warm
    Ausgangsrippel knapp 2V 100 KHz

    Spule: extra ein Pin abgelötet zum messen:
    DCR: 0,08 Ohm
    10 µH @100Hz
    9,9 µH @1KHz
    9,84µH @10KHz
    9,78µH @100 KHz

    mit 50mA Last (100 Ohm) am Ausgang wirds nicht viel besser.

    gemessene Werte, Bezeichnungnen aus dem Applikationsschaltbild von MPS
    Pin 6 Kompensation
    R3 = 8K2
    C3 = 4,6nF
    C4 = 98nF
    R4 = 100K Enable
    C5 = 11nF
    R2 = 520 Ohm
    C2 = 6,6µF soll 22µF Ausgangskondi (Kondi ausgelötet, er hat 10µF)

    Ich habe nun 33µF Keramik am Ausgang und alles ist gut..
    Stromaufnahme 11mA. Ausgangsripple vernachlässigbar.

    Nun werde ich mir den zweiten ansehen...

    genau das gleiche Problem:
    Am Ausgang ist ein 10µF keramik, aber der reicht nicht.
    Bei 22µF funktioniert dieser nun auch. Stromaufnahme 9,9mA

    Hier wurde meiner Meinung nach wieder am falschen Ende gespart.
    10µF sind halt billiger als 22µF


    Siro
    Geändert von Siro (01.06.2019 um 17:43 Uhr)

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte

Ähnliche Themen

  1. Spannungsregler wird heiss
    Von Rabenauge im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.07.2010, 12:27
  2. RN-Stepp297 wird sehr heiss
    Von finalcu im Forum Elektronik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 15:43
  3. Schrittmotor wird heiss und ist langsam
    Von cipoint im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.01.2007, 10:11
  4. Matrix LCD Problem - IC wird heiss
    Von nico_hann im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.05.2006, 14:43
  5. Getriebemotor und ULN2803A wird heiss
    Von FuRanKu im Forum Motoren
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.12.2005, 06:19

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

Solar Speicher und Akkus Tests