Wenn es schwimmt verpass ihm doch einen Tiefpassfilter z.b. in Form eines gleitenden Mittelwerts.
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Wenn es schwimmt verpass ihm doch einen Tiefpassfilter z.b. in Form eines gleitenden Mittelwerts.
Danke shedepe,
das ist es!
Habe ich auch gleich was drüber gefunden.
Bisher habe ich es mit Pausen versucht. Es geht fast.
Ein anderes Problem:
Der Frequenzumwandler hat auf seinen Eingängen eine Spannung von ca 16V. Wenn man diese gegen gnd legt, macht er dass, was ihm eingegeben wurde.
Aber auf den offenen Ausgängen liegt eine Restwelligkeit. Nun hatte ich schon die Ausgänge(Sind die A1-A4, D`s ist nicht frei.) mit NPN Trans. versorgt. Diese schalten gegen GND.(In meiner grenzwertigen Dösigkeit hoffte ich, dass die NPN so träge reagieren, dass das Problem weg ist. War wohl nichts.)
Trotz puffern mit 100n. Das muß doch vom flatterigen MAX6675 kommen??
Das Beste wäre wohl, ich würde Optokoppler verwenden. Dann wäre der Nano total vom Frequenzumrichter getrennt?
Heute nicht mehr.
Dankeschön!
Achim
Nur noch mal als Rückmeldung.
Getestet hatte ich ja am Schreibtisch. Kurze Leitungen, Arduino auf dem Steckbrett.
Spannungsquelle USB oder auch Netzteil.
Hier schwamm die Anzeige wie beschrieben.
Dann hatte ich nur am Schluß ein 15 Sekunden Delay eingefügt und den Nano in einen DIN-A4 Blatt großen Kasten gesetzt. Hier sind noch 6 x SSD Relais, Ein Meanwell Netzteil und diverse Bauteile eng verbaut.
Dadrüber im extra Gehäuse der Frequenzumrichter. Der Fühler im Rauchrohr des Holzvergasers.
Das verückte ist, nichts schwimmt mehr. Der Nano steuert 1/4° genau, ohne zu zittern, den Umrichter.
Ich bin natürlich begeistert. Auch wenn es rätselhaft ist.
Danke für eure Hilfe.
Es ist schön, nicht alleine da stehen zu müssen.
Alles Gute und helft weiter so toll.
Achim
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