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Thema: Projekt "AHLTONE"

Hybrid-Darstellung

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  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
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    Spontan würde ich sagen das in dem Kettenrad noch Platz für einen kleinen Neodymmangnet ist, sieht jedenfalls auf den Rädern so aus und in der wanne ist genug Platz für einen Hallsensor.
    Legastheniker on Bord !

  2. #2
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Jackeder
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    Guten Abend,

    ja in den Antriebsrädern wäre Platz für Magnet und Hallsensor, aber wie schon gesagt ist mir das zu geringe Auflösung. Das Antriebsrad hat 55mm Durchmesser, sind ca. 69mm Umfang.

    Ich hab heute das Regenwetter genutzt und mich an die Gabellichtschranke gemacht:
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    Bevor ich jetzt anfang mit Zahnrad bohren hab ich erstmal zum Taschenrechner gegriffen. Ich geh davon aus das die Motoren als Standard verbaut sind ( stehen keine Werte drauf ). Laut Online Shop haben diese 8500 U/min.
    Der Motor muss sich 4,5mal drehen um das erste Zahnrad 1mal zu drehen. Das erste Zahnrad muss sich 9mal drehen um das das Antriebsrad sich einmal dreht.
    also

    8500 U/min /60s == 141 U/s /4,5 == 31 U/s /9 == 3,5 U/s == 601,6mm/s maximale Geschwindigkeit bei max Umdrehung des Motors

    Aber zurück zum ersten Zahnrad,
    bei 4 Bohrungen sind es bei 31 U/s ca 124 Flanken /s


    MFG Hendrik
    Geändert von Jackeder (11.10.2017 um 17:20 Uhr) Grund: verrechnet

  3. #3
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Jackeder
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    Hallo zusammen,

    mein Gabellichtschranke ist fertig. Bohren war doch nicht ganz so einfach wie gedacht, aber habe es recht gut hinbekommen.
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    Am Oszilloskop sieht das ganze sehr gut aus.
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    Der Motor hat zu diesem Zeitpunkt ca 5Volt.
    In den nächsten Tagen bau ich mal alles wieder zusammen und versuche etwas Leben in den Tiger zu hauchen.

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