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Thema: ebay TB6600-Schrittmotorendstufen - erste Erfahrungen

Hybrid-Darstellung

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  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Crazy Harry
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    ebay TB6600-Schrittmotorendstufen - erste Erfahrungen

    Ich habe letzte Woche meine 6 bestellten China-ebay-TB6600-Endstufen bekommen und sie heute alle mal gestestet.

    Vorweg alle funktionieren, jedoch habe ich alle etwas verschönt.
    - auf drei war so viel Wärmeleitpaste, das hätte locker für jeweils fünf gereicht
    - bei zwei waren die zwei Schrauben, die den IC auf dem Kühler fixieren sollen, nicht wirklich fest
    - die Platine hält wirklich nur durch die genannten zwei Schrauben
    - man kann die vier Deckelschrauben bis zum Bruch des Deckels anziehen, da der Deckel innen keine Abstandshalter hat

    Umbau:
    - Deckel entfernen
    - Platine/IC abschrauben und Schrauben wegwerfen (halten nicht besonders die Blechschrauben)
    - Wärmeleitpaste komplett vom IC und Kühler entfernen
    - Platine mit Kontakt LR gereinigt
    - Schraublöcher des IC im Kühler mit M3 nachschneiden
    - neue WLP aufbringen und IC mit zwei M3x8 und Beilagscheibe verschrauben
    - vier zweiteilige Abstandsbolzen (Bohrung 3.5) D14x2 und D7x3 (der im Durchmesser größere am Kühler) unter die Platine schieben
    - von oben vier Abstandsbolzen mit 8mm länge (8mm sind geschätzt - muß ich noch genau ausmessen)
    - Deckel drauf und verschrauben

    Ich habe jede Endstufe ca. 30 min mit einem 2.5A-Motor und 10kHz Taktfrequenz laufen lassen (1/4-Schritt) und konnte keine nennenswerte Erwärmung feststellen.


    Gruss
    Harry
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken TB6600.jpg  
    Geändert von Crazy Harry (01.03.2015 um 13:12 Uhr)
    Ich programmiere mit AVRCo

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von Geistesblitz
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    Danke, dass du deine Erfahrungen mit uns teilst
    Da diese Treiber recht günstig zu haben sind, werden die auch häufig gekauft und da scheinen schon viele schlechte Erfahrungen gemacht zu haben, wenn ich mir das so angucke. Hast du denn auch die Wiederholgenauigkeit überprüft, so wegen Schrittverlusten? Ansonsten könntest du ja noch angeben, wo du genau bestellt hast, damit man da einen Anhaltspunkt hat.
    AI - Artificial Idiocy

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Crazy Harry
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    Gekauft habe ich die beim aktuell günstigsten in Ebay (ca. 13€/Stück).
    Den Rest kann ich erst nach Fertigstellung der kompletten Steuerung sagen.
    Ich programmiere mit AVRCo

  4. #4
    Hi,

    ich habe meine CNC vor Tagen mit den genannten Endstufen in Betrieb genommen.
    Ich habe jeweils einen 4.2A Schrittmotor dran hängen und deswegen auch die 4.2 A eingestellt.
    Ich betreibe die Motoren im Microsteppinbetrieb 1/16. Nach 2 Tagen mußte ich feststellen daß meine Y-Achse
    Schritte verliert und sporadisch in die falsche Richtung dreht. Nach dem ich die Einstellungen Softwareseitig
    optimiert hatte mußt ich einen Defekt an der Y-Endstufe feststellen. Einer der Messwidertände (0.22R) wurde wohl
    zu heiß und hat seinen Wert auf 2R geändert. Dadurch auch die Schrittverluste. Habe den Widerstand gegen 5W Zement ersetzt.
    Nun mußte ich heute den selben Schaden an der Z-Achse feststellen. Werde alle Widerstände nun gegen .22R 5W ersetzen.

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von Geistesblitz
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    Was waren denn davor für Widerstände drin? Wenn man schon vorher weiß, wieviel Strom da fließen können soll, kann man doch auch eigentlich einfach die Widerstände dimensionieren. 5W ist da genau richtig, aber anscheinend interessiert das die Chinesen nicht...
    AI - Artificial Idiocy

  6. #6
    Hallo Ingo
    Vielen Dank für deinen infos. Wenn die in dieser Beschallung außerhalb der spek betrieben werden, werde ich umsteigen.
    Kannst du mir bitte mal den Link schicken.
    Heiko
    Geändert von monster50 (01.09.2016 um 17:22 Uhr)

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