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Thema: Labornetzgerät mit falscher Firmware

Hybrid-Darstellung

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  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von White_Fox
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    Naja...wenn er gaaanz lieb fragt und vllt eine freundlich gesonnene Service-Fachkraft am Telefon hat könnte er fragen, ob sie ihm einen passend geflashten Controller schicken. Dann brauch er nur noch einen Lötfön und kann den Controller austauschen.

    Das wär zumindest eine Möglichkeit, wie Voltcraft sein Firmengeheimnis wahren kann und ihm wäre dennoch geholfen.

    Ansonsten: Such dir mal das Datenblatt von diesem Microchip-Vielfüssler (kann die nr auf deinem Bild leider nicht lesen) und schau mal nach was man braucht, um so einen Controller zu beschreiben.

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
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    Hallo,

    Möglicherweise gibt es nur EINE Firmware.
    Es gibt da bei Voltcraft 3 Netzteile, mit praktisch identischen Werten, nur Spannung/Strom sind unterschiedlich.

    Möglicherweise erfolgt die Auswahl über Lötbrücken oder einen Spannungsteiler an einem ADC-Eingang.

    MfG Peter(TOO)
    Manchmal frage ich mich, wieso meine Generation Geräte ohne Simulation entwickeln konnte?

  3. #3
    Hallo an euch
    Es gräbt ein bisschen
    Hat jemand die Firmware für PIC18F87K90-1 / PT vom LSP-1205 Netzteil?

    Möglicherweise mit LSP-1363.

    Beim Modell LSP-1363 ist der Mikrocontroller entsperrt

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von wkrug
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    Also nen Schaltplan vom Power Teil hätte Ich gefunden:
    Schaltplan
    Auf den ersten Blick hätte Ich da jetzt keinen Jumper finden können.

    Bei der 5 polige Stiftleiste auf der Prozessorplatine könnte es sich evtl. um eine ISP Programmierschnittstelle handeln.

    Müsste man mit dem Datenblatt abklären.

    Hier wird erklärt, wie man das richtige Modell auswählt.
    Anscheinend ist der Prozessorteil für alle Modelle gleich und bei Dir evtl. mal verstellt worden.
    Geändert von wkrug (23.12.2020 um 22:24 Uhr)

  5. #5
    Das Schema ist korrekt.

    Auf der Platine befinden sich keine Konfigurationsbrücken. Wahrscheinlich befindet sich alles im EEPROM, das in meinem Fall zusammenbricht.

    Das EEPROM ist in PIC18F87K90 integriert und benötigt daher Firmware.


    Der im Bild markierte Anschluss ist der Programmieranschluss (VCC, GND, MCLR, PGD, PGC).


    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMG_1796.jpg
Hits:	12
Größe:	108,7 KB
ID:	35377

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von wkrug
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    Wie gesagt, evtl. hat sich da jemand bei der Konfiguration rumgespielt.
    Guck mal auf den 2ten Link meines letzten Post's.

  7. #7
    Ja, ich habe gesehen. Dies ist eine sehr nützliche Datei.

    Ich habe ein bestimmtes Modell eingestellt und die Spannung kalibriert.

    Ich habe ein Problem mit der Strömung, weil ich im Moment keine künstliche Belastung habe.

    Und das Netzteil zeigt immer 0A an, wenn ich während der Arbeit 1A davon bekomme.

  8. #8
    Neuer Benutzer Öfters hier
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    Also ich hab gerade Conrad angeschrieben... Einen Schaltplan kann ich leider nicht finden. Für vorschlage bin ich immer offen (das mit Conrad anschieben währe mir nicht eingefallen).Ich bin so oder so schon langsam am verzweifeln Ansonsten werde ich halt wieder auf mein altes PC Netzteil nutzen müssen.
    Vielen vielen dank für die Antworten und ein schönes Wochenende!

  9. #9
    Super-Moderator Lebende Robotik Legende Avatar von Manf
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    Wie kann die Situation zustande gekommen sein?
    Drei Netzteilversionen eine Software mit Parametern und die Parameter stimmen nicht.
    Es werden eher nicht Lötbrücken herausgefallen sein, eher schon Jumper.
    Gibt es etwas was nach einem Jumperstecker, einer Pinleiste aussieht? Kann man die Beschaltung nachvollziehen? Pullups? Spannungsteiler?

  10. #10
    Neuer Benutzer Öfters hier
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    Conrad hilft leider auch nicht weiter; Die Parameter werden wohl von der Software bestimmt, beim aufschrauben ist mir leider kein Jumper entgegen gekommen. Es sind 5 stiftleisten direct neben dem Chip vorhanden, diese sind aber <glaube ich> für die Programmierung der µC da.(bitte korrigieren wenn ich falsch bin) Die lösung mit Jumper würde doch vorraussetzten, dass das Netzteil erst prüfen müsste welches es ist?

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