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Thema: Wieder Probleme mit RTC

Hybrid-Darstellung

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    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oderlachs
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    Wieder Probleme mit RTC

    Ich habe ja mein Garduino Projekt zZt am Wickel und wieder bekomme ich kein rechtes Vorwärtskommen mit der RTC Abfrage(1307) und dann dem Auswerten der Uhrzeit.

    Ich habe mal den jetzigen SourceCode HIER eingestellt. Nein es ist noch nichts in Sachen Zeit und Abfrage darin enthalten, aber so gut kommentiert, das zu sehen sein sollte was ich da vorhabe.
    Vor lauter Codeversuchen weiss ich nun gar nicht mehr was ich wie mache, habe ich eine Sache mit dem Auslesen gepackt, klappt es mit dem Setzen der Pumpzeit nicht, die jetzt erst mal gleich mit programmiert wird , also nicht wie später per Keypad eingabe programmiert werden kann.
    Auch habe ich Probleme mit dem Setzen der richtigen Uhrzeit auf das RTC..
    Vielecht bin ich auch zu wirr im Koppe, na ja heut fahr ich für eine Woche in Urlaub ...vieleicht habe ich hinterher bessere Ideen wie jetzt.

    Falls sich wer den Code mal anschaut und mir Hinweise gibt, freut es mich natürlich sehr, es muss aber nix fertiges sein. Die 1307 Lib scheint auch unterschiedlich zu sein, bei allen Beispielen aus Buch bzw Web..

    Gruss

    Gerhard

    Nachtrag: Hier habe ich nun ein Beispiel gefunden auf GitHub das geht soweit ganz gut, aber ich kapiere das mit der Zeit setzen noch nicht ??? auch das mit der "adjust" Funktion die da aufgerufen wird.

    Nun ja vieleicht kann mir ja wer helfen mein Brett vor'm Kopp entfernen...



    Nachtrag 2: haben den Code noch in der funktion "test_time()" vervollkommnet, prüfen kann ich erst nach dem Urlaub...schade

    Nachtrag 3: HIER nun eine Version wo der Compiler erst mal nicht meckert... ein theoretischer Erfolg hoffe ich...
    Geändert von oderlachs (28.05.2013 um 16:02 Uhr) Grund: Nachtrag:
    Arduinos, STK-500(AVR), EasyPIC-40, PICKIT 3 & MPLABX-IDE , Linux Mint

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