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Thema: Selbstsau

Hybrid-Darstellung

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  1. #1
    Erfahrener Benutzer Lebende Robotik Legende Avatar von PICture
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    Hallo Johannes !

    Danke sehr für die Blumen !

    Ich verfolge auch sehr gern alle deine Projekte, aber meistens ich nix dir helfendes dazu sagen kann, nur bewundern. Alle meine private "verrückte Projekte" von Spielzeugroboter, wie Selbstsau, sollten mir, seit ich Rentner bin, hauptsächlich Spass machen, dürfen aber, falls möglich, auch etwas nutzliches für mich tun.

    vy 73 de SWL (x-SP9GWA) !
    MfG (Mit feinem Grübeln) Wir unterstützen dich bei deinen Projekten, aber wir entwickeln sie nicht für dich. (radbruch) "Irgendwas" geht "irgendwie" immer...(Rabenauge) Machs - und berichte.(oberallgeier) Man weißt wie, aber nie warum. Gut zu wissen, was man nicht weiß. Zuerst messen, danach fragen. Was heute geht, wurde gestern gebastelt. http://www.youtube.com/watch?v=qOAnVO3y2u8 Danke!

  2. #2
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    Hallo,

    Ich habe ebenfalls vor einen Saugroboter zu bauen und wende mich zurzeit dem virtuellen Bumper zu.
    Habe deinen mit (denk ich) passenden Kondensatoren und Widerständen nachgebaut, allerdings fährt der Motor nun nicht mehr.
    Ich gehe davon aus das ich bei der Berechnung der Widerstände und Kond. einen Fehler gemacht habe.
    Daher würd ich dich bitten einmal zu beschrieben wie du auf die Werte gekommen bist.

    Danke im Vorraus

    TechMo

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Lebende Robotik Legende Avatar von PICture
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    Hallo!

    Zitat Zitat von TechMo Beitrag anzeigen
    ... allerdings fährt der Motor nun nicht mehr.
    Ich gehe davon aus, dass ein Montagefehler vorliegt bzw. ist der Shunt für deinen Motor zu gross und er nicht anlaufen kann. Die Werte der Bauteile für meine Motoren habe ich empirisch ermittelt. Siehe, bitte, dazu: http://www.rn-wissen.de/index.php/Se...rekte_Sensoren .
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  4. #4
    Neuer Benutzer Öfters hier
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    Mir ist nicht klar wofür die 1k ohm Rb sind. Die 1Ohm Rs sind ja dafür, dass bei einem Strom von 0,4A 0,4 V Anliegen und der Transistor nicht geschlossen ist, und bei 0,8 A 0,8 V und der Transistor geschlossen ist.
    Aber wofür der Rb ist, ist mir nicht klar. Welche Werte für den Strom hat denn dein Motor, damit ich einen weiteren Vergleichswert habe.

    Danke schonmal und wieder im Vorraus

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Lebende Robotik Legende Avatar von PICture
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    Der Rb bildet mit dem C einen Tiefpass und verhindert sein schnelles Aufladen und leiten des Transistors bei Anlaufen des Motors.
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  6. #6
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    Also habe das ganze so gebaut

    Code:
    
    
                                       o---------o   zum uC Pin
                  1k3                  |      (mit aktiviertem PullUp)
                  ___                |/
         o------o|___|o------o------o|
                             |       |>
     L293B GND Pins          |         |
                             |         |
                             o+       ===
                    100uF   ===       GND
                            /-\
                             |
                             |
                            ===
                            GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Habe ich iwas falsch gemacht? Meine Werte sind 0,24A bei Blockieren und 0.17A bei normaler Fahrt.

  7. #7
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    Ich sehe dort kein Schunt um 3 Ohm, der den Motorstrom "misst" und beim Anhalten des Motors der Spannungsabfall an ihn den Transistor leitend macht. Er sollte angeblich zwischen von GND getrennten L293B GND Pins und GND sein.
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