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Neuer Benutzer
Öfters hier
hab jetzt auch mal den 298 ausgetauscht, aber wider das gleiche, keine spannung an den ausgängen für den motor(die sollte man ja auch ohne last zu sehen bekommen?),
auf dem 297 hab ich reset,CW/CC auf high, half/full auf low/masse (->vollschritt), und clock eben über den transistor an meinem launchpad, jemand ne idee was da schief läuft?
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Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
Ist der Enable vom 297 eingang auf high gesetzt? sonst geht gar nix
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Neuer Benutzer
Öfters hier
jop der is auf high,
kann ich testweise den l298 "von hand"(also ohne l297) ansteuern indem ich die eingänge passend auf 5V lege (so wie es auch ein l297 mit clock-pin konstant high tun würde) um das durchschalten der brücke zu testen?
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Neuer Benutzer
Öfters hier
sorry hab bei der pin belegung des 298 von der falschen seite gezählt, jetzt läuft alles glatt un der motor dreht sich endlich,
trotzdem danke für die tipps
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