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Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
So, ich danke für die Hilfe!
der Austausch von Single gegen Long war vollkommen erfolgreich. Ich musste zwar den Faktor 1000 verwenden (also 3 Nachkommastellen), jetzt funktioniert aber alles super.
Außerdem:
Ich habe noch ein Display angeschlossen, die Störungen die das Interrupt bei Beschleunigung (hohe Rechenleistung) verursacht hat sind verschwunden.
Nebenbei hätte ich nochmal eine Frage in diesen Zusammenhang:
Ich weis, dass ich sehr viele Anweisungen im Timer-Interrupt habe.
Kann ich diese mit dem Timerwert verrechnen, damit diese sich nicht durch ihre Abarbeitunsgzeit auf den Timer aufaddieren?
Gibt es zuverlässige Angaben über die Abarbeitungszeit von Anweisungen?
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