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Thema: [SOLVED] Erste schritte mit AVR GCC

  1. #11
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
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    Schreib mal
    #define F_CPU 1000000L wenn das F_CPU im Code definiert wird sonst halt mal 1MHz ins makefile
    Wenn du noch nie was an den Fuses eingestellt hast, kann es sein, dass wirklich noch die Werkseinstellung drauf ist. Wirst ja sehen ob es dann schneller geht

    sast

    雅思特史特芬
    开发及研究

  2. #12
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    Die delay Funktionen stimmen auch nur wenn die optimierung angeschaltet ist. Es sollte da in den Optionen bzw. im Makefile irgendwo eine -Os stehen (Optimierung auf Code-größe).

  3. #13
    Jop, es gibt auch Optimierung auf Geschwindigkeit.
    Aber wenn es weniger zu lesen gibt (Code-Größe), geht es natürlich auch schneller.

  4. #14
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    Hallo,

    Fusebit_Calculator

    Gruß

    Jens

  5. #15
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
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    zB gibts hier einen online
    http://www.engbedded.com/fusecalc/

    sast

    Edit: eigentlich hatte ich den Link gesucht den Joe schon in seinem Post hat. Naja der ist es wert noch mal erwähnt zu werden.

    雅思特史特芬
    开发及研究

  6. #16
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär Avatar von oberallgeier
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    Ok ok ok, dann also noch die Fusebits im PonyProg - gerade ausgelesen aus meinem M32 mit 16 MHz.
    Parameter:
    Boot Flash size=256 words start address=$3FF0
    SPIEN
    Brown-out detection at VCC=4.0 V
    Ext. Crystal High Frequ.; Start-up time: 1K CK + 4 ms
    Sprich: Fuses low to high: 0x7E, 0xDF

    DIES IST NUR (M)ein BEISPIEL

    @alle - den Fuse-bit Calculator hatte ich ihm doch schon sechs Stockwerk höher genannt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mega32_490.jpg  
    Ciao sagt der JoeamBerg

  7. #17
    Tux12Fun
    Gast
    Wow super,

    danke für die Mühe, mein AT-Mega tut was er soll nachdem ich den 1. bereits durch fuse Bit testen geschrottet habe. Zum Glück habe ich 4 Stück bestellt.

  8. #18
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
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    Woran lag es den nun?

    雅思特史特芬
    开发及研究

  9. #19
    Tux12Fun
    Gast
    es war die Fuse Einstellung mein AT Mega hat wohl den internen Oszi mit 1MHz genutzt

  10. #20
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
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    wie so oft, wenn man das zum ersten mal macht...

    aufpassen bei Ponyprog, Häkchen ist 0
    Ich kann dir USBASP und Burn-O-Mat mit avrdude empfehlen

    programmieren kann man ganz bequem im AVRstudio mit WINAVR, falls du das nicht hast.
    Gruß Thomas \/

    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de

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