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Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter

Hybrid-Darstellung

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  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
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    Hi,

    meine Platine macht beim "Durchleuchten" einen heilen Eindruck. Keine defekten Leiterbahnen zu erkennen, inwiefern hilft mir denn Kälte beim Finden von kalten Lötstellen?

    Langsam habe iche cht keine Lust mehr, mir viel gestern noch ein den Lautsprecher runter zu bauen, aber das hat auch nichts gebracht .

    Ich hab noch einige andere Messungen durchgeführt dazu später mehr.


    @yak: DAs ist aber mal ein ungewöhnlich Gehler, aber hattest Du keine Tauschmotoren? Dann hättest Du das schneller gefunden. Ich fliege zu Zeit nur billige Motoren, wenn ichd ann Fliegen kann kaufge ich mir Roxxies. DeHarry erwähnte mehrmals schon die Dymond Motoren, die sind wohl ähnlich teuer und die Qualität soll auch sehr gut sein.


    Nils

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
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    @Nils
    Kälte bewirkt das sich die Leiterbahnen etwas zusammen ziehen. Kalte Lötstellen oder feine Haarrisse die bei normaler Temperatur vieleicht noch leitend waren, kann man dann besser finden weil sie evtl. bei Kälte nichtmehr leiten. MfgMatthias

  3. #3
    Moderator Robotik Visionär Avatar von radbruch
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    Hallo

    Ein paar Gedanken von einem Laien:

    timer1 = 62535 + 43

    Das scheint mir nur die halbe Wahrheit zu sein, denn warum verschwindet dann hier das Zittern nicht komplett:

    1. Kein Einfluss durch Funke: Parameter Yaw Stick Sensitivity = 0 (vorher 153): Heckservo zittert deutlich weniger
    (Zitat von hier: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post516059)

    In dem oben gezeigten Codeausschnitt kommen als Störungsursache eigentlich nur drei Faktoren in betracht:

    1.: Empf(yawchannel) - Wie wird das erzeugt?
    2.: yaw_gyro_i - Ist das der genullte Yaw_gyro-Parameter?
    3.: Der Schreibzugiff auf timer1 ist nicht atomar

    Was passiert eigentlich, wenn du den timer1 mit einem festen Wert lädst? Variiert die Impulslänge dann auch noch?

    Die 3,6° pro Schritt kann man wohl mit Yaw_sensitivity anpassen.

    Der doppelte Aufruf von Getadc(1) (IMU?) in der Formel erscheint mir unsauber.

    Gruß

    mic
    Bild hier  
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  4. #4
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
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    Hi,

    das ist ja etwas, dass ich die ganze Zeit vermute.
    Ich schließe aus, dass Willa's Code schuld ist - es hätte ja dann von vorne herein nicht funktioniert. Es Muss also ein Problem in der Platine sein.

    Da ja einige von uns eine Signalschwankung um 1 haben und das bei mir mit beiden Empfängern und Sendern der Fall ist, gehe ich davon aus, dass das auch nicht daran Schuld ist.
    yaw_gyro_i ist der I-Anteil durch den Gyro, der durch den PArameter 0 wird.

    Der Timer wird im idle Mode mit einem festen Werte (62535) beschrieben, da steht der Servo still.

    Gestern habe ich diverse Rampen einprogrammiert:

    Folgender Code als Grundlage:

    Code:
    Servoirq:                                                   'generate servo PWM pulseIf Portd.6 = 0 Then
     If Rampe > 63535 Then                                      ' wenn oben angekommen dann zurück
      Richtung = 1
     End If
     If Rampe < 61535 Then                                      ' wenn unten angekommen dann wieder rauf
      Richtung = 0
     End If
    
    
     If Richtung = 0 Then                                       ' rampe hoch
      Rampe = Rampe + steigungrauf
     End If
     If Richtung = 1 Then                                       'rampe runter
      Rampe = Rampe - steigungrunter
     End If
      Timer1 = Rampe
      Portd.6 = 1
    Else
      Portd.6 = 0
      Disable Timer1
      Timer1 = 65400
    End If

    1. steigungrauf=steigungrunter=5

    2. steigungrauf=10 steigungrunter=43

    3. Servostecker direkt in Kanal 6 des Empfängers


    Fällt Euch was auf?

    Nils

  5. #5
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    Ruckelt in allen Videos ein wenig vorallem um den Mittelpunkt. Würde ich auf Spiel im Servo/Anlenkung schieben. Wenn ich im Stand (Motoren abgeklemmt), im Hover Modus, Langsam den Yaw-Stick Bewege zittert mein Servo genauso wie deins in den ersten Video.

    Mfg

    Matthias

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
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    Hi Nils,

    wollte dich mal ein bisschen aufheitern.
    Hatte ja hier mal gefragt ob jemand sich eine Vorrichtung zum Bier holen ausgedacht hat.
    Nun ja ich habe probiert mal ne Flasche „Mädchenbier“ anzuheben.
    Sollte nicht so richtig funktionieren, ich denke mal das lag an der Biersorte


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    Leider reicht der Schub nicht aus, um die Flasche anzuheben aber um sie durch die Gegend zu ziehen reicht es.

    Grüße Sven

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Amigorodrigo
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    hehehe - schöne idee - und gleichzeitig ne super failsafe einrichtung - die shred fliegt dir nie davon

    @nils: hut ab! dass du da so dran bleibst. immerhin kennt so langsam wohl niemand außer willa den code so gut wie du. trotzdem hoffe ich, dass das problem bald gegessen ist!!!
    Gruß
    Amigo

  8. #8
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    Guten Morgen,

    heute war mein Erstflug

    Ich flog,
    ich taumelte,
    ich stürzte ab

    Obwohl der Sturz nur aus 4 Meter Höhe war, ist ein Ausleger verbogen.
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    Ich werde den IMU mal wackelsicher am Gehäuse befestigen. Mal sehen, ob es etwas bringt.
    Das Flugverhalten war schon von Beginn leicht wackelig. Als ich den Quadcopter dann um die Hochachse drehen wollte, schaukelte er sich auf.

    CU,
    Chris
    Geändert von ChrisCopter (02.07.2011 um 09:29 Uhr)

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