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Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter

Hybrid-Darstellung

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  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Bammel
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    Zitat Zitat von saduino Beitrag anzeigen
    einige Bilder von meinem Tri...
    was wiegt dein copter? mit den 8mm spanplatte ist der ja nicht wirklich leichtbau!
    dein IMU ist auch nicht wirklich günstig gebaut! der riesen connectro an der seite ist ehe ungünstig. dadurch hat der IMU eine recht großen massehebel an der seite der sich recht schnell aufschwingen kann bzw. auch wird. so ein IMU sollte imemr so flach und leicht wie möglich gebaut werden.

    gruß, sven

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
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    Öhm, hab grad n defektes lager mit dem Heissluftföhn entfernt und nun hat der motor n kurzschluss, was ist denn da passiert? ist die isolierung geschmolzen?

    Das wars dann erstmal mit bis auf weiteres mit fliegen...

    Gruß
    Nils

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Bammel
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    Das könnte der fehler sein!
    man muss beim erhitzen sehr sehr vorsichtig sein.

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
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    Hi, da keiner geantwortet hatte (ausser Bammel )
    Bleiben bei euch die Motoren auf der nach oben gehenden Seite auch aus wenn ihr im min throttle im Hover Mode seid?

    Gruß
    Nils

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Bammel
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    wie schon gesagt... das dürfte durch das minimum throttle nicht möglich sein!

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
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    Zitat Zitat von jevermeister Beitrag anzeigen
    Hi, da keiner geantwortet hatte (ausser Bammel )
    Bleiben bei euch die Motoren auf der nach oben gehenden Seite auch aus wenn ihr im min throttle im Hover Mode seid?
    Na ja, ich dachte, ein "weiß nicht" hilft dir auch nicht viel weiter... ansonsten hätte ich meinen Senf selbstverständlich dazu gegeben .

    Mein Tri liegt nämlich immer noch mit Muskelkater auf der Werkbank, bzw. nein, das ist ja überholt, seit vorgestern sind die neuen Motoren drin, aber alles noch sozusagen lose verknotet, Strippen noch nicht wieder verbunden usw.

    Beim Umbau habe ich festgestellt, dass die Original verwendeten Motoren identisch aussehen, dass aber das Zubehör (Befestigungskreuz, Alu-Spinner, Rotorhalter, ...) komplett anders aussieht und beim Befestigungskreuz sogar inkompatibel ist. Der Lochabstand des neuen Teils ist anders und passt nicht an meine Ausleger. Zum Glück passt das alte Kreuz unter den neuen Motor.

    Und noch was ist mir aufgefallen: Ich dachte ja, dass bei meinen beiden Motoren die Magnete den Hitzetod gestorben sind, weil ich sie festgehalten habe, als er nach mir gebissen hat, aber scheinbar sind es die Lager, die jetzt schwergängig laufen
    Wie kommt das? Ist mir da der Schraubensicherungslack geschmolzen und ins Lager gelaufen? Kaum, denn erstens ist das Zeug hitzefest (die Motoren waren nur etwas mehr als handwarm, ich konnte sie noch anfassen, ohne mich zu verbrennen) und zweitens habe ich in der Nähe der Lager keinen Lack appliziert.

    Ideen? Lösungen?

    [edit] ... oder doch, die drei Schrauben, die den Rotorhalter am Motor befestigen, habe ich gesichert. Wenn das Zeug nun doch nicht so hitzefest ist, wie ich dachte, und der Motor innen heißer wurde, als ich außen (nach ein paar Sekunden) gefühlt habe, dann könnte das doch passiert sein.
    Dann muss ich also nur ein paar Lager austauschen (eventuell nur ein, das obere) - dabei aufpassen, dass ich die Windungen nicht verbrutzele - und habe dann einen oder zwei Reservemotore... mal sehen.
    Geändert von deHarry (17.04.2011 um 18:11 Uhr)
    Gruß
    Harald
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  7. #7
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
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    Hallo Nils,

    ich verstehe deine Frage nicht. Was ist die nach oben gerade Seite?
    Wenn ich den Copter einschalte, also throttle auf min. im Hover Mode. dann drehen alle Motoren.
    Gruß Ingo

  8. #8
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
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    Zitat Zitat von Bammel Beitrag anzeigen
    was wiegt dein copter? mit den 8mm spanplatte ist der ja nicht wirklich leichtbau!
    Könnten auch 6 mm sein
    Ich denke, durch die luftige Bauweise mit großen Löchern ist das kein großes Ding.

    Zitat Zitat von Bammel Beitrag anzeigen
    dein IMU ist auch nicht wirklich günstig gebaut! der riesen connectro an der seite ist ehe ungünstig. dadurch hat der IMU eine recht großen massehebel an der seite der sich recht schnell aufschwingen kann bzw. auch wird. so ein IMU sollte imemr so flach und leicht wie möglich gebaut werden.
    Das ist mal eine wichtige Info! Darüber hatte ich mir bisher keine Gedanken gemacht, die Stecker, die einige hier im Forum schon vorgestellt haben eher als überflüssig denn schädlich angesehen, aber dem Gedanken kann ich gut folgen.

    Das "flach" ist allerdings bei unserem Würfel nur schwer zu erreichen...
    Gruß
    Harald
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  9. #9
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Bammel
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    Zitat Zitat von deHarry Beitrag anzeigen
    Könnten auch 6 mm sein
    Ich denke, durch die luftige Bauweise mit großen Löchern ist das kein großes Ding.


    Das ist mal eine wichtige Info! Darüber hatte ich mir bisher keine Gedanken gemacht, die Stecker, die einige hier im Forum schon vorgestellt haben eher als überflüssig denn schädlich angesehen, aber dem Gedanken kann ich gut folgen.

    Das "flach" ist allerdings bei unserem Würfel nur schwer zu erreichen...
    naja 6mm span habe ich noch nie in der hand gehabt! das ist dann furniersperrholz. also es wird mit sicherheit 8mm haben ich als tischler sollte das beurteilen können aber das gewicht interessiert mich dennoch stark!

    ja die flache bauweiße wird wirklich schwer zu realisieren! deswegn reizt es mich auch länger mal wieder meine razor 6DOF IMU umzubauen und zu testen. ansich funktionierte die! nur hatte ich schätzungsweiße durch den integrierten high-pass starke probleme mit vibrationen. nun hba ich aber eine anleitung bekommen wie man den high-pass ausbauen kann. ich werds evtl mal testen wenn ich meine neue triguide platine bekomme, dann kann ich die alte noch verheitzen

    EDIT: arg sehe grade das dort doch MDF benutzt wurde. dann könnte es auch 6mm sein

  10. #10
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
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    Zitat Zitat von Bammel Beitrag anzeigen
    EDIT: arg sehe grade das dort doch MDF benutzt wurde. dann könnte es auch 6mm sein
    Na da bin ich ja beruhigt...

    Ich bin mal auf die Stellungnahme von Sam gespannt.
    8 mm Holz, dann anhand der Relation aus der Hüfte M4-Gewindestangen, 14 - 20 mm Vierkantrohre, 34er Motoren...
    Das scheint mir insgesamt eher auf Boxauto als auf Leichtgewicht ausgelegt zu sein... Gibt´s das? Luftkampf Kopter gegen Kopter?

    Bei Lenkdrachenfliegern habe ich das schon gehört. Die versuchen, mit Messern an den Holmen, sich gegenseitig den Drachen zu zerschnippeln ohne selbst was abzubekommen. Oder der Kollege hat mich gehörig auf den Arm genommen...
    Gruß
    Harald
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