So das mein Motorproblem konnte ich lösen, habe die Regler wie Arkon geschrieben hat einfach alle noch mal neu eingelernt.
Habe für diesmal auch für zukünftige Umprogrammierungen den Stecker für den Empfänger dran gelassen. Das Signal kann man nun via Jumper zwischen I2C-Konverter und Empfänger umschalten.
Bild hier  
Bild hier  
Leider ist ein Erstflug auch gleich in einem Crash geendet da mein Heckservo aus irgend einem Grund ziemlich stark zuckt. Dachte zuerst das gibt sich nach dem Abheben, leider war das nicht der Fall
Habe auch hier von mal ein Video gemacht. Hat jemand eine Idee was das verursachen könnte.
Bei dem Servo handelt es sich um den „Bluebird BMS-306BB“.

Video

Ist ein wenig dunkel aber ich hoffe man erkennt trotzdem etwas.

*Edit Hätte ich ja fast vergessen:

Euch allen auch von mier ein frohes Neues \/