Poste deinen Verbesserungsvorschlag doch lieber hier, da wird er vermutlich weniger leicht übersehen ...Hier gibt es also etwas in diesem Forum zu verbessern.
Gruß
Malte
Poste deinen Verbesserungsvorschlag doch lieber hier, da wird er vermutlich weniger leicht übersehen ...Hier gibt es also etwas in diesem Forum zu verbessern.
Gruß
Malte
Hallo, hatte auch das Problem Vorderrad angehoben bei meinem Robomow. Auch das entfernen des C103 brachte kein erfolg. Weitere Untersuchungen ergaben, das die Spannung zum Eingang des mikrocontroller nur auf 2 Volt abfallen und somit keine Logische Null erkannt wird. Abhilfe verschafft hier ein 2,2kOhm Wiederstand am dritten Pin des R232 (in Richtung C228 ) gegen masse . Seit dieser Änderung tut er wieder genau das was er soll.
Gruß
Mein RL500 tut noch alles was er soll - aber sehr umständlich. Ich habe gehört, dass es einen neueren Softwarestand als 3.16 gibt. Ist jemand in der Lage mir den Code davon, oder einen ganzen Chip zu besorgen?
Gruß
micha
Gruß
Micha
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Mein Roboter ist in der Pubertät [-o<
Mit dem Suchbegriff " RoboMow RL500 Software " hättest Du das eigentlich finden müssen.
https://www.roboternetz.de/community...l=1#post551444
Bernd_Stein
CRS Robotics A255, TRONXY X3A, TinkerCAD, c´t-Lab, ProfiLab Expert, AVR8 Assembler
Hallo zusammen,
so jetzt mal ein kurzes Update nach gut 6 Jahren.
Die schlechte Nachricht zu erst. Er ist defekt.
Es geschah beim Mähen. Er stand in einer Ecke (leichte Steigung wo er ab und zu durchdreht) wo er öfters mal Benuzerhilfe braucht. Akku war schon fast leer.
Als ich ihn zum Laden fahren wollte, wachte er aus standby auf, Bootet bis auf dem Display der ober Balken erscheint und das war es.
Ab jetzt geht er wieder in die Startprozedur bis Balken usw.
Neu Akku bring auch nichts. Komplett ausgebautes Mainboard der selbe Effekt. Auch ohne Display. Er Schaltet die 12V-Leitung für ca. 3 Sekunden ein dann wieder aus.
Dies macht der Transitor neber U103 unterhalb vom großen Kühlkörper. Das Flash-Rom wird auch für ca. 3 Sekunden ausgelesen.
Mehr habe ich noch nicht herausgefunden. Kenn jemand das Problem ?
Nun das Posetive:
Es gab kein einziges Problem mit Ihm bis zum letzten Mähen![]()
halt das Stimmt nicht. 1 Kabel im hinteren Bummer mußte am Gitter das in dem Gummi-Bumper ist neu Angelötet werden.( April diesen Jahres)
ca. 490 Stunden gemäht.
6 Akkus gebraucht von 26A; 24A; 17A; alles alte Akkus aus UPS Notstrom Geräten das paar meist Zwischen 25 bis 40,-- Eur bei Ebay ersteigert.
Die 24A und 17A sind noch im Einsatz. sie halten noch 7A - knapp 2 Std. mähen (Akkus wurden nie gepflegt) . Also 1 Batteriewechsel pro Rasenmähen (nächstes Jahr kommen neue mit Pflege Ladegeät)
Robomow und Akkus haben XLR-Stecker bekommen. Seperates Ladegerät 2A (China Mopet) Damit kann ich sogar den Akku mehrmals am Tag benutzen.
So das war es erstmal, vielleicht kennt ja einer das Problem.
Gruß Robokalle
Schade,
Suche die Platine nach Elkos mit gewölber Oberseite ab und ersetze diese. Hat bei mir geholfen. Es kommen vorher die unterschiedlichsten Fehler zustande.
Gruß
Micha
Gruß
Micha
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Mein Roboter ist in der Pubertät [-o<
Hallo Micha,
das Problem mit den Elkos kenne ich zu genüge (2 Sat-Receiver 12 Elkos getauscht), aber das Mainboard hat nur 2 Elko und der ist in Ordnung.
Gruß Kalle
Geändert von robokalle (12.08.2014 um 16:24 Uhr)
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