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Thema: Motorproblem

  1. #1
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von JensK
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    Motorproblem

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    Hallo,
    ich hab heute mein 2. Asuro zusammengelötet und alles klappte wunderbar.. nur er will nich fahren...

    1. der linke Motor funktioniert gar nicht...
    2. der rechte Motor dreht sich nur, wenn man ihm kein KOntakt zum anderen Zahnrad gibt... und auch nur in eine Richtung...

    heißt das jetzt, dass 3 der 4 Transitoren kaputt sind? weil die sehn noch von außen norml aus... und auch die lötstellen sind ordentlich. Und die habe ich so unglaublich schnell/kurz gelötet... d.h. die sind warhscheinlich nicht durch hitzeschlag kaputt gegangen... oder kann es noch an was anderem liegen?
    ich verwende das Programm


    Code:
    #include "asuro.h"
    
    int main(void)
    {
      Init();
      StatusLED(GREEN);
      MotorDir (RWD,RWD);
      MotorSpeed (250,0);
      Msleep(2000);
      MotorSpeed (0,250);
      Msleep(2000);
      MotorDir (FWD,FWD);
      MotorSpeed (250,0);
      Msleep(2000);
      MotorSpeed (0,250);
      Msleep(2000);
      while (1);
      return 0;
    }

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
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    Für mich sieht es ganz nach einem Löt-Problem aus. Kontrolliere die betroffenen Lötstellen und löte ggf. nach.

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von JensK
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    oh danke für die schnelle antwort pinsel

    der eine motor dreht sich FWD aber nicht RWD.... ok ich löte nochmal alles nach...

    mfg

  4. #4
    Moderator Robotik Visionär Avatar von radbruch
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    Hallo

    Steckt das IC3 (4fach-AND-Gatter 4081) richtig und richtigrum im Sockel?

    Das Programm scheint in Ordnung zu sein. Einziger "Mangel": Nach Init() ist die StatusLED sowieso immer grün:
    Code:
      Init(); 
      StatusLED(GREEN);
    Gruß

    mic
    Bild hier  
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  5. #5
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
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    Soll der Motor rechts drehen, müssen T1 und T4 (beim anderen Motor T5 und T leiten. Beim Linkslauf die jeweils anderen Tranistoren.

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von JensK
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    ja ich hab das prog jetzt mla geändert.. so sehe ich auch optisch wenn die motoren wechseln...

    da:
    Code:
    #include "asuro.h"
    
    int main(void)
    {
      Init();
      StatusLED(GREEN);
      MotorDir (RWD,RWD);
      MotorSpeed (250,0);
      Msleep(2000);
      StatusLED(RED);
      MotorSpeed (0,250);
      Msleep(2000);
      StatusLED(GREEN);
      MotorDir (FWD,FWD);
      MotorSpeed (250,0);
      Msleep(2000);
      StatusLED(RED);
      MotorSpeed (0,250);
      Msleep(2000);
      while (1);
      return 0;
    }

    ich kann im moment leider ich löten, da mein vater den kolben besetzt.. ich löte dann nachher nochmal nach..
    aber danke nochmla für die schnellen hilfreichen antworten...

    mfg

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von JensK
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    sooo hab jetzt mla nachgelötet.. jetzt funktioniert fast alles..

    der linke motor dreht sich nur rückwärts... aber als ich die transistoren "frisch" neugelötet habe, da funktionierte alles... dann habe ichd en asuro hoch getragen (vom keller bis zu meinem zimmer :P) und dann wollte der linke nicht emhr vorwärts fahren

    wann sollten die transistoren V anzeigen? (leiten) und wann nicht? und sind das in etwa 5V? und manchmal nur 0,4V? oder weniger

    mfg

  8. #8
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
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    vll noch eine bemerkung zum programm meines Wissens nach muss inter [/while(1)] kein ";", oder?

  9. #9
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    wenn du in der while schleife nihts ausführen willst kann man einfach ein semikolen anstatt leerer mengenklammern schreiben.

  10. #10
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von JensK
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    habe T8 kaputt gemacht.. jetzt ist ein neuer drinne und er funktioniert jetzt...

    OCH NICHT klappt immernoch nicht....


    so dann werde ich male erste versuche mit dem asuro schwarm machen

    mfg

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