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Thema: Erfolg der Woche

Hybrid-Darstellung

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  1. #1
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von Vitis
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    nach 2 Wochen läuft jetzt endlich mein Infrarotbootloader ....

    So ein Ätz, erst n Gateaway für den PC aufsetzen und dann die Kommunikation stabil ans laufen zu bekommen ... grrrrrr
    1. Problem war, das die TSOP die gesendeten Bytes direkt wieder impfingen, es musste ne Unterscheidung her wer nun was von den zwei Teilnehmern gesendet hat.
    Hab ich mit dem Paritybit gemacht ... sprich einer gerade, der Andere ungerade. Wenn das Parity nicht stimmt kommt das Byte von der Gegenstelle.
    2. Timing ... bei 2400 Baud darf man nicht viel Zeit vergeuden Bild   für nen kompletten ATMega128 brauchts aber dennoch einige Minütchen
    Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
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    Ich hab endlich ne Bluetooth Verbindung zw. Roboter und Handy (SGS2) geschafft - nähere Infos in meinem Blog Bild  

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von HeXPloreR
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    Hallo zusammen,

    mein Erfolg der Woche ist dass ich meinen Alarmanlagenprototyp nach ca. 2 Wochen bastelei fertig habe.
    Ein ATmega8 prüft hier zwei Schleifen ob sie noch geschlossen sind, falls nicht schaltet er ein Relais welches dann eine 12V Sirene auslöst.
    Das Ganze hab ich in C programmiert und ist zwar noch optimierungsbedürftig, aber es funktioniert erstmal so wie es soll.

    freudige Grüße Bild  

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von HeXPloreR
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    Hallo zusammen,

    ich habe die Schaltung nun auf Lochrasterplatine aufgebaut. Nachdem ich kleinere Kontaktfehler und vergessen Verbindungen nachgearbeitet hatte funktioniert die Schaltung nun erstmal genau wie der Prototyp, ich habe die Ports neu vergeben und mußte daher den "UrCode" etwas anpassen. Außerdem habe ich den Sirenenteil mit dem Relais entfernt und überarbeite diesen Teil gerade.

    Merkwürdig finde ich nur das ich obwohl ich keine VCC Verbindung habe, dennoch den ATmage flaschen kann, egal ob die externe 9V Batterie anschliesse oder nicht. Zum flaschen benutze ich den MySmartUSB MK2. Und im ISP Stecker ist VCC nicht angelötet.

    Das sollte doch garnicht funktionieren ohne VCC?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Alarmanlage - Schaltplan3.JPG  

  5. #5
    Moderator Robotik Visionär Avatar von radbruch
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    Die Spannung kommt vom Resetpin über dessen Pullup zum Vcc (und den stabilisierenden Elkos).

    [Edit]Über D12 funktioniert es wohl noch besser.
    Bild  
    Atmel’s products are not intended, authorized, or warranted for use
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  6. #6
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von HeXPloreR
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    Okay danke, ich hoffe das ist normal und kein Fehler meiner Schaltung? Ich habe immer (alles was ich bisher gelesen habe) gehört das die Schaltung unter Spannung stehen muß beim flaschen, wenn der Resetpin das quasi mit erledigt ist das doch recht überflüssig, finde ich Bild  

    D12? ....moment...gucke
    Sorry wegen der Auflösung habe es als bmp gehabt und kleiner gemacht, bis ich es dann doch noch auf jpg geändert habe...

    ...aber ...aber ich habe nirgendwo eine Spannung angelegt? Bild  
    Geändert von HeXPloreR (05.07.2012 um 21:51 Uhr)

  7. #7
    Moderator Robotik Visionär Avatar von radbruch
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    Ja, das ist normal.

    Der externe "Angst"-PullUp (und bei dir die D12) sind nicht wirklich nötig, weil der ATMega einen internen, allerdings recht hochohmigen, PullUp am Resetpin besitzt. Deshalb könnte man sich den externen PullUp sparen und der Resetpin wäre nicht mit Vcc verbunden. Dann könnte man ohne externe Versorgung von Vcc nicht flashen.

    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post308813
    Geändert von radbruch (05.07.2012 um 22:01 Uhr)
    Bild  
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