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Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
Vielen Dank für Eure Hilfe
Ich habe die Fehlerquelle gefunden.
1. Das Servo war richtig angeschlossen - Bin Modellbauer daher weis ich bei Robbe ist weiß=Impuls
2. Die Änderungen der Variablennamen haben nichts bewirkt.
3. Das Servo soll sich recht "flott" bewegen - jetzt tut es das auch.
Ich habe vergessen das ich den STK500 Takt hergenommen habe. Aber das Fusebit im Controller auf "intern" hatte. Das kann natürlich nicht funktionieren.
Fusbit auf "extern" und schon klapp´s Sorry aber da bin ich echt erst um 02:00 per Zufall draufgekommen. Danke aber allen die mir geantwortet haben - das sind trotzdem wieder gute Tips.
Merci
Markus
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