wunderbar hatte was verändert was ich garnicht musste und es geht danke!
Art: Beiträge; Benutzer: copcom-weber
wunderbar hatte was verändert was ich garnicht musste und es geht danke!
Hallo
habe ähnlich wie bei der M32 die Libs verändert aber da kommt nur misst bei raus.
habe es so abgeändert:
h. lib
void _showScreenLCD_P(const char *line1, const char *line2, const char...
danke das wars jetzt reagiert er endlich.
kanns sein weil ich garkeinen jumper drauf habe das es nicht geht?
m32 rausgenommen und base gelöscht und probiert und dann wieder base slave aufgespielt werde aber es mit dem jumper erstmal...
verwende ja den neuen 2.4a und die Kommunikation mit den andere klappt ja. nur hier beim m256 kommt timeout.
vllt defekt? muss ich irgend welche jumper setzten oder so habe es einfach aus der...
Habe das neue M256 WIFI Modul angebaut und ich schließe es per USB an und klicke auf verbinden. aber dann kommt nur timeout! bei der base oder dem M32 geht es aber.
woran kann das liegen?
auch...
r2 war gemeint der widerstand in der verstärkerschaltung wie in bild eins und zwei.
danke dafür werde es noch gleich ausprobieren.
was mache ich mit + vom panel und was schließe ich an den plus eingang am op an und was an r2 ?
der ausgang ist klar direkt zum adc eingang.
Das hilft leider nicht habe 3 hoch drangehängt und auch mal komplett weg gemacht immer das gleich und zwar sieht es so aus:
> "C:\Users\domin_000\Desktop\rp6 neu\Programme\Solar\\make_all.bat"
...
Hallo zusammen
und zwar wollte ich nach lange Zeit mal wieder ein neues Projelt starten und mache neue Ordner mit und lege alles ganz neu an.
ich habe im einem Ordner:
- Programme -> mein...
also ambesten eine invertierte Schaltung machen oder welche sonst ausser dein Vorschlag?
Hallo
Ich habe einen RP6 mit M32 Modul.
Habe mir ein Solarpanel geholt mit bis zu 150mA und Max 12,5V Leerlaufspannung. Dieser Strom des Panels soll direkt auf auf BAT+ gelegt werden und wenns...
also habe es versucht aber bei 100 geht garnichts sind ja auch 10ms das ist zuviel aber so ungefähr liegt der bereich bei 7 bis ca. 17 aber sie reagieren nicht auf alle zahlen muss einfach mal alle...
der code der schleife sieht so aus:
void servo1(int pos)//rechter Servo
{
PORTC |= IO_PC4;
sleep(pos);
PORTC &= ~IO_PC4;
sleep(50-pos);
}
Hallo nochmal
Jetzt reagieren die servos schonmal und nun will ich herausfinden welchen stellbereich ich fahren kann. ich mache es so:
for(x=3;x<25;x++)
{
servo1(x);
mSleep(400);
}
danke das wars wie konnte ich das vergessen habe es im alten programm auch nun gehts danke an alle!
habe es nun so aber so ist auch nichts:
while(true)
{
//for(x=4;x<25;x++)
//{
x=7;
servo1(x);
servo2(x);
//batpower();
...
habe es jetzt so:
void servo1(int pos)//rechter Servo
{
PORTC |= IO_PC4;
sleep(pos);
PORTC &= ~IO_PC4;
sleep(50-pos);
habe das programm ja schon so geändert das wenn ich eine position angebe mit pos das die dann ca. 10mal aufgerufen wird wie:
{
PORTC |= IO_PC4;
sleep(pos);
PORTC &= ~IO_PC4;
...
mit der spannung habe ich kein problem denn es bricht nichts zusammen und das programm läuft rauf und runter ohne eine reaktion. habe einen 10000µF Elko direkt vor den servos ausserdem habe ich auch...
Melde mich morgen wenn ich es ausprobiert habe.
Danke schmal für deine Hilfe!
Ist das denn möglich war auf kaputt gehen gemeint. Werde es morgen ausprobieren.
So habe deine aussagen umgesetzt.
habe die zeiten ausprobiert mit niedrigeren sleep zeiten aber eine frage wenn ich 10-pos mache soll ich dann trotzdem pos mit zb. 20 anfahren?
zu 1: kein...
Ich steuere sie halt über das m32 modul und programmers notepad:
void servo1(int pos)//rechter Servo
{
PORTC |= IO_PC4;
sleep(pos);
PORTC &= ~IO_PC4;
sleep(200-pos);
}
Ja das wusste ich soweit muss mal einen anderen Ausgang probieren. Also du meinst denn ich sie mit einer höheren Frequenz ansteuer dann müsste es gehen? Mal seh'n aber die servos sind doch richtig...