Hast du wirklich nur "die 3 pins enable/cw,ccw und clock" angeschlossen ??
Das wäre nämlich falsch! Du musst auch 5V und GND an den Treiber anschließen und GND verbinden. Wobei ich nicht glaube, dass du das falsch gemacht hast.
Hast du wirklich nur "die 3 pins enable/cw,ccw und clock" angeschlossen ??
Das wäre nämlich falsch! Du musst auch 5V und GND an den Treiber anschließen und GND verbinden. Wobei ich nicht glaube, dass du das falsch gemacht hast.
also der motor dreht sich mit voller kraft und ist bipolar! anschlüsse vertauschen bewirkt halt, dass er sich halt andersrum dreht, aber mein eigentliches problem bleibt weiterhin bestehen!
die pins 5v und gnd hab ich halt, warum auch immer, nicht an den controller angeschlossen, sondern an ner externen spannung! hab sie jedoch dann ma mit dem controller verbunden, aber das problem besteht weiterhin..
was auch meiner meinung etwas strange ist, wenn ich den pin für drehrichtung auf high setze, dreht er einwandfrei. wenn ich jedoch dann die verbindung mit dem pin trenne, dreht er weiterhin weiter, anstatt stehen zu bleiben? verbinde ich das kabel dann mit masse, stopt er sofort..
Ist es absolut nicht. Eingänge dürfen nie offen bleiben, wenn nicht im Datenblatt festgelegt ist das ein Pull-Up/Down intern vorhanden ist. Sie müssen immer auf einem definierten Potential sein.
Wenn du diese Eingänge mit einem Ausgang eines µC verbindest, werden diese ja auch fest auf high oder low gelegt.
keiner sonst ne idee? hab die schaltung mehrfach überprüft und es passt eigtl alles und hab auch ma die ics ausgetauscht.. jedoch ändert sich nix und das problem bleibt weiterhin bestehen
Poste mal deinen *vollständigen* Schaltplan. Aus deiner Beschreibung oben zur Beschaltung werde ich jedenfalls nicht schlau. Sind jetzt die 5V am L297 angeschlossen oder nicht? Einen 100nF Kerko hast du dem Ding auch spendiert?
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
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