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Thema: echt einfaches BASCOM-Problem ?????

  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
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    echt einfaches BASCOM-Problem ?????

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    Hallo zusammen,

    Ich habe gerade dieses Programm geschrieben (mein ERSTES!!!), im Simulator von Bascom funktioniert es, aber im HardwareController tut sich nix.

    habe ich etwas wichtiges am Programm vergessen?



    '################################################# ##
    'Aufgabe:
    ' Dieses testprogramm testet taster und led
    ' Taster an a.7 schaltet leds um, LEDs an c.4 und c.5
    '################################################# #############



    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000 'Quarzfrequenz
    $baud = 9600


    Config Pina.7 = Input
    Porta.7 = 1
    Config Pinc.4 = Output
    Config Pinc.5 = Output

    Main:

    If Pina.7 = 1 Then
    Portc.4 = 1
    Portc.5 = 0
    End If
    If Pina.7 = 0 Then
    Portc.4 = 0
    Portc.5 = 1
    End If

    Goto Main

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
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    HI

    Du köntest am Ende ein End anhängen.
    Aber das Programm sollte so funzen...
    $baud brauchst du in dem Fall nicht.

    Hast du PullUps bzw. Pulldowns an dienem taster?
    Wie werden die LEDs geschaltet?

    Liebe Grüße, Tobi

    EDIT:
    Config Pina.7 = Input
    Porta.7 = 1
    Config Pinc.4 = Output
    Config Pinc.5 = Output
    Was soll das denn? Machs mal raus...
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  3. #3
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
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    Die Zeile hab ich in anderen Beispielen gesehen, soll den int. Pullup einschalten. hab die Zeile rausgeschmissen, kein Effekt.
    Das Tastersignal am pin gemessen ist ok, die Ausgänge bleiben High.
    Es ist ein "Jungfräulicher" Controller; kann es daran liegen?
    sonderbar ist auch, das keine der beiden LEDs leuchtet. Eine sollte doch immer leuchten, oder?

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Michael
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    Hallo stupsi,
    die Config-Statements sind schon in Ordnung. Laß sie drin. Woher soll denn sonst der Compiler wissen, was Ein-oder Augang ist?
    Ansonsten schließe ich mich Tobimc's Rat an:
    Du brauchst eine End-Anweisung. Ich habe schon lustige Effekte ohne End gehabt, abhängig davon, was vorher im Speicher stand.
    Gruß, Michael

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
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    Hi

    Hehe...

    Das KANN so garnicht gehen.
    Portc 2, 3, 4 und 5 sind durch JTAG blockiert.

    Möglichkeit 1: Pins der LEDs umlegen.
    Möglichkeit 2: JTAG-Interface in den Fusebits deaktivieren.

    Ich habe das auch erst letztens rausgefunden.
    Ich habe mich immer gefragt, warum ausgerechnet immer diese Pins defekt sind...

    EDIT:
    Anmerkung: Michael hat mir da den entscheidenden Tip gegeben...

    Ganz liebe Grüße, Tobi
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  6. #6
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Michael
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    Hallo tobimc,
    Portc 2, 3, 4 und 5 sind durch JTAG blockiert.
    Aahrrrg, hatten wir das nicht letztens erst?
    Gruß, Michael

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
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    HI

    Jaaa... Genau
    Es lebe JTAG!

    Ganz liebe Grüße, Tobi
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  8. #8
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    ja tobimc, an sowas ähnliches hab ich gedacht.
    jtag aus, und es funktioniert.
    Frank's Anfänger-Beschreibung https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rag.php?t=4480
    sieht anders aus, als bei mir auf dem Bildschirm.
    hab gesehen, das ich auch noch das Oszillator-Fusebit setzen muß.

    Besten Dank, tobimc und michael

  9. #9
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
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    HI

    Keine Ursache!
    Ich habe da schon den ganzen Robby drumrum gebaut!

    Schön das es funzt. Hast du ne End-Anweisung eingebaut?

    Ganz liebe Grüße; Tobi
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  10. #10
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    ich hatte auch schon die leds draußen...
    nee, END ist noch nicht drin. Beim fusebits setzen scheint das Programm im controller erhalten zu bleiben.

    nochmals besten Dank für die Hilfe.

    Gruß Stupsi

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