- LiFePO4 Speicher Test         
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Thema: Fehler in For-Schleife mit I2C Kommunikation

  1. #11
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
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    Praxistest und DIY Projekte
    Zitat Zitat von uffi Beitrag anzeigen
    Komischerweise hat das aber bisher keinen Fehler gegeben, die LCD Anzeige ist korrekt mit 3 Ziffern.
    Klar, für die Ausgabe ist ja primär auch nur wichtig an der entsprechenden Adresse die entsprechenden Daten zu finden. Dass bei der Erstellung der Daten andere Variablen zerstört wurden interessiert da ja erst mal nicht.

    Zitat Zitat von uffi Beitrag anzeigen
    Kann das für den Schleifenabbruch verantwortlich sein?
    Du überschreibst dort eine andere Variable (außer du hast das Glück, dass buffer die letzte Variable im Speicher ist). Das kann alle möglichen Auswirkungen haben. Wie wäre es einfach mit Ausprobieren?
    MfG
    Stefan

  2. #12
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    o.k. hab es ausprobiert:

    Leider ist der fehler unverändert da.

    Noch eine Idee?

  3. #13
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    Hallo,

    irgendwo muß noch der Wurm drin sein.
    Ich vermute ja nach wie vor die FOR Schleife!
    Aber was mache ich da falsch?

    Bitte helft mir weiter, ich steh auf dem Schlauch...

    Danke und Gruß, uffi.

  4. #14
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
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    Wie sieht der Code jetzt aus?
    Wie sieht der weiter oben erwähnte funktionierende Code ohne for-Schleife aus?
    MfG
    Stefan

  5. #15
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
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    Der fehlerbehaftete Code entspricht noch dem aus dem Anhang "Problem.zip", außer dass buffer[4] statt buffer[3] deklariert wurde.

    Der fehlerfreie Code sieht so aus (FOR-Schleife aufgelöst):

    Code:
      // select display
      lcd_select(0);     
     
      // check if ultrasonic sensor is busy
       busy_US[0] = i2c_start(US_left + I2C_READ);
     
       // address I2C device ultrasonic sensor with read access
       if (busy_US[0] == 0)
       {
        distance[0] = i2c_readNak(); // read one byte
        i2c_stop(); // release I2C bus
     
        utoa(distance[0], buffer, 10);
     
        // move cursor to position on line 0
        lcd_gotoxy(10,0);  
        // put string to display (line 0)
        lcd_puts(buffer);
        lcd_puts("  ");
       }
       else
       {
        i2c_stop(); // release I2C bus
       }
     
       busy_US[1] = i2c_start(US_front + I2C_READ);
     
       // address I2C device ultrasonic sensor with read access
       if (busy_US[1] == 0)
       {
        distance[1] = i2c_readNak(); // read one byte
        i2c_stop(); // release I2C bus
     
        utoa(distance[1], buffer, 10);
     
        // move cursor to position on line 0
        lcd_gotoxy(14,0);  
        // put string to display (line 0)
        lcd_puts(buffer);
        lcd_puts("  ");
       }
       else
       {
        i2c_stop(); // release I2C bus
       }
     
       busy_US[2] = i2c_start(US_right + I2C_READ);
     
       // address I2C device ultrasonic sensor with read access
       if (busy_US[2] == 0)
       {
        distance[2] = i2c_readNak(); // read one byte
        i2c_stop(); // release I2C bus
     
        utoa(distance[2], buffer, 10);
     
        // move cursor to position on line 0
        lcd_gotoxy(18,0);  
        // put string to display (line 0)
        lcd_puts(buffer);
        lcd_puts("  ");
       }
       else
       {
        i2c_stop(); // release I2C bus
       }
     
         i2c_start(US_general + I2C_WRITE);
         // address I2C device ultrasonic sensor with write access
         i2c_write(Start_US); //start new ultrasonic measurement
         i2c_stop(); // release I2C bus
    Geändert von uffi (18.03.2011 um 12:06 Uhr)

  6. #16
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    Zitat Zitat von uffi Beitrag anzeigen
    Der fehlerfreie Code sieht so aus (FOR-Schleife aufgelöst):
    Der logische Ablauf ist aber nicht der gleiche. Dieser Teil
    Code:
         2c_start(US_general + I2C_WRITE);
         // address I2C device ultrasonic sensor with write access
         i2c_write(Start_US); //start new ultrasonic measurement
         i2c_stop(); // release I2C bus
    wird hier immer ausgeführt, in der Schleifen-Variante aber nur bei "busy_US[2] == 0".
    MfG
    Stefan

  7. #17
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
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    Das ist korrekt.
    Im Fehlerfall springt er aber schon vorher aus der Schleife raus.
    Das kann also nicht die Ursache für den Fehler sein

  8. #18
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
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    Zitat Zitat von uffi Beitrag anzeigen
    Das ist korrekt.
    Im Fehlerfall springt er aber schon vorher aus der Schleife raus.
    Das kann also nicht die Ursache für den Fehler sein
    Warum bist du dir da so sicher? Außenrum ist auch noch eine Schleife. Woher weißt du, dass der Fehlerfall nicht genau dann auftritt, wenn im Durchlauf vorher (bezogen auf die äußere Schleife) das entsprechende Code-Fragment nicht ausgeführt wurde?
    MfG
    Stefan

  9. #19
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    Die äußere FOR-Schleife ist auskommentiert.
    Oder meinst Du die while-Schleife?

  10. #20
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
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    Zitat Zitat von uffi Beitrag anzeigen
    Die äußere FOR-Schleife ist auskommentiert.
    Oder meinst Du die while-Schleife?
    Welche Rolle spielt das jetzt? Der entscheidende Punkt ist, dass die innere for-Schleife mehrfach hintereinander ausgeführt wird, und mir mein obiges Szenario durchaus plausibel erscheint (*). Wenn du dir so sicher bist, dass das nicht sein kann, solltest du das schon genau begründen. Auch deshalb, weil sich aus diesem "genau begründen" neue Anhaltspunkte ergeben könnten.

    Und warum zum Teufel weist du diese Möglichkeit gleich zurück und fängst das Diskutieren an, statt es einfach mal auszuprobieren? Wenn es eine funktionierende und eine nicht funktionierende Variante gibt, und es einen konkreten Unterschied zwischen beiden gibt, dann ist dieser Unterschied doch wohl mal einen genaueren Blick wert, und sei es auch nur, um eine weitere mögliche Fehlerquelle sicher auszuschließen.

    (*): Ich kenne allerdings deine Sensoren nicht, und habe auch keine Lust mich damit auch noch zu beschäftigen, um zu analysieren, was das Nichtausführen des Code-Teils genau impliziert.
    MfG
    Stefan

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