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Thema: Problem beim ersten testlauf

  1. #21
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    LiFePo4 Akku selber bauen - Video
    nirgendwo ist eine spannung wie gesagt beim test leuchten nicht die Back LED´s sondern der linke motor läuft

  2. #22
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär Avatar von Hubert.G
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    Da waren wir aber auf der verkehrten Seite, du hast weiter oben geschrieben das der rechte Motor läuft.
    Dann noch einmal das selbe Spiel mit den Pin 6, 11, 15 und 4081 Pin 3 und 11.
    Grüsse Hubert
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  3. #23
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    ne, ne war schon richtig mit dem rechten Motor. Hatte mich bei dem linken vertan.(sorry) aber funzen tut nix
    1. Ist die Zählweise richtig?
    4081 Pin:1 Pin:14
    Pin:2 Pin:13
    Pin:3 Pin:12
    Pin:4 Pin:11
    Pin:5 Pin:10
    Pin:6 Pin:9
    Pin:7 Pin:8
    2:Werte:5=2,25 MOhm 7=0,09Ohm 14=schwankend ca 5,8kOhm

  4. #24
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär Avatar von Hubert.G
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    Die Zählweise ist bei allen Dil-ICs gleich, Kerbe nach oben, links davon ist 1, dann gegen den Uhrzeiger weiter zählen.
    Du hast es richtig aufgeschrieben.
    Was misst du auf den Pin 6, 8 und 9.
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  5. #25
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    nix nur auf denen die ich aufgeschrieben hatte

  6. #26
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    Dann mal IC1 heraussen, IC3 drinnen, Spannung einschalten, Messgerät auf 20V stellen und die Spannung an den Pin 5, 6, 8, 9 messen.
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  7. #27
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    also das schwarze kabel wieder auf bat- und dann das rote auf pin 5,6,8 oder 9
    IC1: Pin 5= 4,2 Pin 6=4,2V

  8. #28
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    der widerstand r12(braun rot schwarz rot braun) kann es sein das man diesen falschherum eingebaut hat????

  9. #29
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    Die Spannung solltest du am 4081 messen.
    R12 kann man nicht falsch herum einbauen, würde für diesen Fehler auch keine Rolle spielen.
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  10. #30
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    also hab gemessen
    IC 3: Pin5=5,1V; Pin6=0V; Pin8=5,3V; Pin9=0V
    aber mir ist aufgefallen, dass wenn das IC3 drinnen ist und ich dann diesen ersten Test mache, der rechte Motor läuft, wenn ich dann von unten mit dem finger an die Lötpunkte des IC3 komme, dann hört der Motor auf zu drehen, aber die Back Led`s leuchten trotzdem nicht.

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