- 3D-Druck Einstieg und Tipps         
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Thema: ladungspumpe mit zu wenig saft

  1. #11
    Erfahrener Benutzer Lebende Robotik Legende Avatar von PICture
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    Praxistest und DIY Projekte
    Hallo Besserwessi!

    Du hast natürlich Recht, ich habe die Vcc Spannung irgendwie übersehen. Wenn die Initialisierung schnell wird, sollte nichts schlimmes passieren, sonst müsste man ein Inverter mit pull-up (Rb) am Eingang schalten.

    MfG
    Code:
                                      Vcc
                                       +
                                       |
                       +------+--------+
                       |      |        |
                      .-.    .-.       |
                    Rb| |  Rc| |       |
                   22k'-'  1k'-' R2    |
                       |      |  __  |<
                       |      +-|__|-|
                       |      |  10k |\
                       |      |        |
                       |      |        +-----> zur Kaskade
                       |      |  R3    |
                       |      |  __  |/
                       |      +-|__|-|
                   Rs  |      |  10k |>
                   __  |    |/         |
         vom µC >-|__|-+----|         ===
                   1k       |>        Gnd
                              |
                             ===
                             Gnd

  2. #12
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    Das Problem mit dem Offenen Eingang könnte man schon lösen wenn man R1 oder R4 wegläßt. Dann ist bei offenem Eingang der eine Transistor leitend der andere sperrt. Wenn man R1 und R4 relativ klein macht könnte man es auch hinkriegen das dann beide sperren.

    Die Schaltung mit den Emitterfolgern, so wie im Schaltplan von Maddin sollte auch funktionieren, allerdings wird da die erzeugte Spannung etwas kleiner weil nochmal 0,6 V für die Basis-Emitterstrecke verloren gehen. Aus dem ersten Plan war nur nicht viel zu erkennen.

  3. #13
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    @ _maddin

    Ja, das müsste funktionieren. Die Ausgangsspannung wird um ca. 0,6V pro Kaskadenstufe niedriger als bei meiner Schaltung, dagegen aber gibt es keine Probleme bei Initialisierung des µCs.

    MfG

  4. #14
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    also ihr meint, die schaltung müsste so gehen. was kann dann schiefgegangen sein?
    übrigens: ich versorge das ganze mit ca 6...9V und dann über nen 7805. kann man sich das zunutze machen und einige stufen weglassen ?

  5. #15
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    Man könnte die etwas höhere Spannung nutzen, dann käme man wohl mit 4 Stufen aus, hat aber keine Stabile Spannung mehr.

    Mit 6 V wird auch der 7805 nicht mehr richtig regeln.

    Eigentlich sollte die Schaltung so ja funktionieren. Da muß irgentwo ein Unterscheid zwisichen theorie und praxis sein. Sei es ein defektes oder falsches Teil. Wie sieht denn die Spannung nach der ersten Stufe aus ?

    Die Dioden BY201/2 sind übrigens der richtige Typ: Schnelle dioden für 1 A und bis 200 V. Da sollten auch höhere Frequenzen drin sein.

  6. #16
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    Fängt das Problem nicht schon damit an, dass im Beispiel-Schaltplan ein komplementärer Emitterfolger zu sehen ist, während der OP eine selbtszerstörende Transistorschaltung vorstellt?

  7. #17
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    Wie sieht denn die Spannung nach der ersten Stufe aus ?

    die spannung nach der ersten stufe liegt bei ca 3,...V, nach der zweiten bei 6,...V usw bei der letzten bei 17,...V
    die 23 V hatte ich gemessen als ich den uC direkt an die ladungspumpe zu testzwecken gesteckt hatte (war auch noch ne andere platine), aber da war natürlich keine hohe stromstärke zu erwarten, deshalb die transistoren, mit transistoren waren es dann wie gesagt nur noch 17V im leerlauf.
    also im leerlauf macht die schaltung schon was sie soll, an jeder stufe wird die spannung um 3,...V erhöht.

    @shaun warum selbstzerstörend ?

  8. #18
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
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    Hatten wir das nicht schon? Oben PNP, unten NPN - sobald die Leitung vom Controller nicht >4,4V bzw <0,6V ist, leiten beide. Das knallt gut!

  9. #19
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    >>sobald die Leitung vom Controller nicht >4,4V bzw <0,6V ist.
    das kommt aber nicht vor. wenn beim controller reset high ist, liegen ca 0,2V an der basis beider transitoren an.

  10. #20
    Erfahrener Benutzer Robotik Visionär
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    Die etwa 3 V je Stufe sind etwa das was man erwarten kann. Durch die Transistoren verliert man in der Emitterfolger Version etwa 1,2 V (je stufe). Die Spannung sollte aber bei Belastung nicht so stark Einbrechen. Die Wechselspannung die man an den Emmitern der Transitoren mißt sollte bei Belastung nur sehr wenig kleiner werden. Bei etwa 50-200 Hz sollte man das mit einem DVM nachmessen könen.
    Die Frequenz sollte sonst nicht so niedrig liegen, 1 kHz oder so sollten das schon sein.

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