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Thema: waitms funktioniert GARNICHT

  1. #1
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
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    waitms funktioniert GARNICHT

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    Hallo, habe hier ein STK300 von Kanda und ein Problem bei der Programmierung in Bascom:

    Wenn ich waitms benutze, bleibt an dieser stelle der Programmcode einfach stehen, selbst wenn ich waitms auf 1 stelle:

    Code:
    $regfile = "m128def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Config Portb = Output
    
    Portb.1 = 1
    Waitms 100
    Portb.1 = 0
    Hat jemand eine Idee wodran es liegen koennte? Auch "Print" funktioniert nicht, da scheint irgendwas mit dem timing nicht in ordnung zu sein, auch die umstellung von internen auf externen quarz hat nichts gebracht.. bin echt "Hilflos".. evtl habt ihr ja ideen.

    Gruß,

    wanderer
    Stell dir vor es ist krieg - und keiner geht hin.
    Gewinner des Roboterwettbewerbs "Zukunft durch Innovation" des Bundeslandes NRW in Aachen.

  2. #2
    Neuer Benutzer Öfters hier
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    Wenn das ger ganze Code ist, das kann so nicht gehen. Bitte mal den gesamte Code posten.

    Udo

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
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    Hi,

    waitms bedeutet warte millisekunden, wenn du 100 oder 1 hast ist das fast nicht zu sehen, stelle den Wert mal auf 1000 oder einfach auf wait 1. Steuerst du eine LED an ?

    Viele Grüße
    mfg Jonas

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
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    Bei waitms 100 sieht man gerade so eine kurzzeitige Anderung.

    Du musst das:
    Portb.1 = 1
    Waitms 100
    Portb.1 = 0
    noch in eine Do-Loop Schleife packen und ein "End" am Ende des Codes hinzufügen.

    Sollte dann so aussehen:
    Code:
    $regfile = "m128def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Config Portb = Output
    
    do
    Portb.1 = 1
    Waitms 100
    Portb.1 = 0
    loop
    
    End
    jon
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    www.roboterfreak.de

  5. #5
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
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    do
    Portb.1 = 1
    Waitms 100
    Portb.1 = 0
    loop
    oder für Faule:

    do
    toggle portb.1
    Waitms 100
    loop

    An sonsten, mal die Standardeinstellungen kontrollieren:
    Mega 103 Kompatibilitäsmodus ausgeschaltet ?
    JTAG aus ?
    Quarz richtig ?





    Gruß
    Christopher

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
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    do
    Portb.1 = 1
    Waitms 100
    Portb.1 = 0
    loop
    Der Port wird auf 0 gesetzt, die Schleife springt zurück und setzt den Prot sofort wieder auf 1 ...
    Bei einer Taktfrequenz von 8 MHz würde ich ehrlich gesagt nicht erwarten, dass man von dem Wechsel viel sehen kann - ein gleichmässiges Blinken ganz bestimmt nicht.

    oder für Faule:

    do
    toggle portb.1
    Waitms 100
    loop
    Nicht nur "fauler" - auch sinnvoller, weil der Port hier jeweils 100ms in einem Zustand bleibt bevor er wieder umgeschaltet wird.

    Wenn man das mit einer LED kontrollieren will, muss man allerdings immer noch recht schnell "gucken" können

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
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    Hallo, diese Variante funktioniert noch nicht so wie sie soll, auch nach dem Ausschalten muss eine Wartezeit vorgegeben werden.

    DO
    Portb.1 = 1
    Waitms 100
    Portb.1 = 0
    waitms 100 <- HIER!
    LOOP

    Die Variante mit TOGGLE müsste dagegen funktionieren, weil nach jeder Änderung des Schaltzustands gewartet wird.

  8. #8
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
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    Nein das mit der Schleife ist es nicht (Hatte es schon mit schleifen und allem versucht)
    JTAG brauche ich, aber den 103er Modus versuche ich mal zu deaktivieren, danke bis hierhin, melde mich gleich wieder.
    Stell dir vor es ist krieg - und keiner geht hin.
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  9. #9
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
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    Jaaa Es war der kompatibilitäts Modus! Vielen dank, ging ja schön schnell
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