Nun, über das Kurzschliessen muß ich nochmals nachdenken. Könnte ein Problem mit dem Anlaufverhalten geben, im Zweifel habe ich einen kleineren regelbereich und geringere Effizienz. Was aber im...
Art: Beiträge; Benutzer: rtrider
Nun, über das Kurzschliessen muß ich nochmals nachdenken. Könnte ein Problem mit dem Anlaufverhalten geben, im Zweifel habe ich einen kleineren regelbereich und geringere Effizienz. Was aber im...
Jo, Enable auf Hi, PWM an In1 und Richung an In2, Motor zwischen Out1 und Out2.
Du machst das scheinbar anders. PWM an Enable, Richtung an In1 ? Oder In1 und In2?
Ich hatte die Belegung von...
Das ist so beim L293. Das liegt daran, daß der das Signal invertiert, wenn man den zweiten Eingang auf Hi zieht. Mußt Du über Dein Programm abfangen (einfach Umdrehen). Die Freilaufdioden hat der...
Hallo
Hmmm, ok. Ich wollte nur sicher gehen, daß das Netzteil nichts von eventuellen induktiven Resten an der Steuerung sieht.
Halte ich auch für keine sonderlich gute Idee. Insbesondere,...
Hallo,
ich habe die Steuerung nach PsiQs Vorschlag aufgebaut, allerdings mit nem BUZ11, funktioniert tadellos. Zumindest die Steuerung.
Jetzt habe ich noch ein (grosses?) Problem...
Da ich ein...
Wenn ich das PWM-Signal am Ausgang des L293 mittels RC-Glied Glätte, dann sollte doch die Geschwindigkeit des Leistungstransi keine Rolle mehr spielen.
Beim Emitterfolger müsste ich mir doch...
Hallo Leuts,
ich habe hier ein kleines Problem und ich habe mir schon die Finger wund gegoogelt, aber nichts brauchbares gefunden.
Also, ich habe eine PWM-Motorsteuerung mittels Atmega168 und...