Ja gehen tut das.. aber empfehlen würde ich das nicht!
Ich fliege normalerweiße auch 10".. das macht auch viel mehr spass da der copter dann schön agil ist.
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Ja gehen tut das.. aber empfehlen würde ich das nicht!
Ich fliege normalerweiße auch 10".. das macht auch viel mehr spass da der copter dann schön agil ist.
Hi,
ich hab n paar Updates: Ich hab die Mystery Pentium 30A Regler eingebaut und natürlich Prompt den Kabelbaum falschrum angeschlossen, Gott sei dank hatte ich noch nen Spannungsregler übrig, denn der eigentliche war mal eben explodiert ](*,) .
Gut anchdem ich alles zusammen hatte gings los.
Also ich habe keine Stehenbleibenden Motoren mehr und auch keinen plötzlich durchdrehenden Motor (Zumindest innerhalb der 10 min die ich rumprobiert habe) Das wäre jetzt echt cool!
Das Fazit daraus wäre: Die SS Regler von HK sindu ungeeignet, aber ich bin noch Vorsichtig bis ich morgen draußen war.
Erstflug im Keller, leider sehr wenig Platz und mehr als 10cm über dem Boden hab ich mich nicht getraut.
Ist es normal, dass er so nah am Boden sehr unruhig ist? Und auch ziemlich hin und her schwimmt? Man muss ständig gegenlenken.
Er ist stabil und kippt nicht weg sondern driftet nur ziemlich (evtl Trimmung noch machen).
Gruß
ein vorsichtig glücklicher Nils
Hey,
das doch schön zu hören das die regler nun funktionieren.
bin ich ja auch deinen erstflug draußen gespannt.
das was du da beschreibst ist der bodeneffekt. dadurch das die luft direkt auf den boden geblasen wird entstehen dolle luftverwirbelungen. wenn du ca 1m über den boden schwebst ist das ganze vorbei
gruß, sven
Yessssssss!!!!!!!!!!!
Ich bin grad in einen Baum geflogen, aber das in 7m Höhe und absolut gradlienig!!!
War leider sehr windig und dunkel, deshalb nur das kurze Scharmützel.
Juhu Splint3r fliegt!!!!
Danke an alle für eure Tipps!!!
Jetzt hoffe ich nur, daß ich mich zu früh gefreut habe und er auch wirklich keine Probleme mehr macht.
Ab heut abend gehts ans verfeinern und verbessern des Chassis.
Glückwunsch :)
Ich bin diese Woche noch mit einer Konstruktionsaufgabe beschäftigt. Freitag gehts aber für 3 Wochen zu meinen Eltern. Auf dem Weg dorthin wird in Bremen beim großen C angehalten und nach ein bisl "Tuning" und Werkzeug geschaut damit ich am Wochenende endlich "richtige" Flüge mit meiner DLXm absolvieren kann.
Hallo Nils,
meinen Glückwunsch.
Ich drücke dir die Daumen das Du die Motorprobleme jetzt im Griff hast.
Gruß Ingo
Mhmm, wir reden hier über mehrere Gramm, das muss ich zugeben :-)Zitat:
Zitat von jevermeister
... Und wenn du zwei oder drei Lagen Heißkleber um deinen Servo herum weg lässt und dafür die Platine spendierst? O:)
Aber lass nur, es gibt wirklich Wichtigeres an der Shrediquette als die Stromverteilung. Hauptsache sie fliegt...
Supi, Glückwunsch! :-)Zitat:
Zitat von jevermeister
Haha! :-DZitat:
Ich bin grad in einen Baum geflogen, aber das in 7m Höhe und absolut gradlienig!!!
@harald, ich hab grad das datenblatt des SD746 überflogen. Die maximale Bandbreite scheint bei nur 80Hz zu liegen, das ist deutlich zu wenig. Irgendwie geht zwar alles, aber ich möchte mich nicht mit ungeeigneten Sensoren rumplagen. Das macht keinen Spaß. Trotzdem gucke ich mich langsam nach alternativen zum adxrs610 um. Sparkfun scheint nicht zu planen ein breakoutboard für den nachfolger adxrs620 anzubieten. Man müsste mal recherchieren was andere Projekt an gyroskopen verwenden. Ich würde am liebsten bei analogen sensoren bleiben. Ein Kumpel von mir hat für seine copter grad eine sehr kleine Platine entwickelt. ich würde sehr gerne mein projekt auf diese hardware umstricken, denn es wäre praktisch wenn wir beide die gleiche hardware verwenden. Das ist der gleiche Mensch, der auch die Idee für den IMU Würfel hatte. Also jemand mit sehr guten Ideen :-D Aber mal gucken, erstmal baue ich meinen kleinen Y6 mit bestehender Hardware, danach sehe ich weiter.
Hey, der Servo ist doch schon verschraubt, habs ja eingesehen ;-)Zitat:
Zitat von deHarry
Beine sind fertig, am WE ist Zeit für den zweiten Flug...